• Nie Znaleziono Wyników

USZKODZENIA RUR PRZEGRZEWACZA NAŚCIENNEGO 11 W KOTLE O P-650 I SPOSÓB USUNIĘCIA PRZYCZYN AWARII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "USZKODZENIA RUR PRZEGRZEWACZA NAŚCIENNEGO 11 W KOTLE O P-650 I SPOSÓB USUNIĘCIA PRZYCZYN AWARII"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ENERGETYKA z. 120

1994 Nr kol. 1260

Wojciech BRUNNE PRO NOVUM, Katowice

USZKODZENIA R U R PRZEGRZEWACZA

NAŚCIENNEGO 11° W KOTLE O P -650 I SPO SÓ B USUNIĘCIA PRZYCZYN AWARII

S tr e sz c z e n ie . Częste, pow tarzające się aw arie r u r przegrzew acza naściennego ko tła O P -650 skłoniły użytkow nika do poszukiw ań przy­

czyn aw arii. W w yniku analizy wyników b a d ań i pom iarów oraz obli­

czeń konstrukcyjnych całego węzła stwierdzono, że przyczyną uszko­

dzeń r u r je s t zaleganie wody (skroplin) w kom orze wlotowej przegrze­

wacza powyżej otworów króćców. N ieodw adnialność kom ory była spo­

wodowana przeciwnym spadem rurociągów kom unikacyjnych pomiędzy kom orą wlotową przegrzew acza a kom orą wylotową ściany działowej II ciągu. Awarię usun ięto nadając rurociągom kom unikacyjnym właściwy spad i projektując odwodnienie kom ory wlotowej, któ re n astęp n ie wyko­

n ał użytkow nik kotłów.

DAMAGE TO THE FURNACE WALL 2nd STAGE SU PERH EATER IN OP-650 BOILER AND METHOD OF FAILURE SOURCE ELIM INATION

Sum m ary. Frequ ently occuring failures of th e tu b es of th e furnace wall su p e rh e a te r in O P -650 boiler induced th e u se r to identify th eir source.The whole su p e rh e a te r assem bly w as subjected to exam ination and m easu rem ents followed by ap p rop riate calculations. The analysis of all th e resu lts indicated th a t th e failu res w ere caused by condensate accum ulating in th e su p e rh e a te r in let h e a d er above th e nozzle holes.

The d rainin g of th e h e a d er w as ren d ered im possible by an inverse inclination of th e com m unicating pipelines betw een in le t h e a d er and th e outlet he a d er of th e p a rtitio n w all of th e 2nd boiler pass. The source of failure w as rem oved by providing a correct inclination of th e pipeline and d rainage of th e h eader, all w ork on site being perform ed by th e user of th e boilers.

(2)

82 Wojciech Brunne

RÖHRENBESCHÄDIGUNGEN EIN ES W AND-ÜBERHITZERS II DES KESSELS O P-650 UND METHODE DER STÖRUNGSBEHEBUNG

Z u sam m en fassu n g. Oftmalige, w iederholende Störungen an Röhren eines W andüberhitzers des Kessels O P-650, h ab en den B enutzer zum Aufschluss der S törungsursachen veran lasst. A uf Grund einer Analyse der U ntersuchungs und M essergebnisse sowie K onstruktionsberechnungen der ganzen K notenstelle stellte m an fest, dass ein Ausfüllen m it K ondensw asser der E ingangskam m er des Ü berhitzers oberhalb der Öffnung des R ohrstutzen, die U rsache der Störung ist. Die nich t d u rchführbare E n tw ässeru n g w ar d urch eine entgegengesetzte Neigung der V erbindungsleitungen zwischen der E ingangskam m er des Ü berhitzers u n d T rennw andsgangskam m er des II Zuges, v erursacht. Die Störung w urde beseitigt, indem m an der V erbindungsleitungen die richtige N eigung gegeben h a t un d dass m an eine E ntw ässerung der E ingangskam m er p ro jek tiert h a t, die d ann der B enutzer angefertigt h at.

1. WPROWADZENIE

Po blisko dwudziestoletniej eksploatacji kotłów O P -650 stwierdzono nieod- w adnialność komór wylotowych ścian działowych II ciągu i kom ór wlotowych przegrzewaczy naściennych drugiego stopnia. Z powodu b rak u skutecznego odwodnienia komór wlotowych występowały częste uszkodzenia r u r przegrze­

waczy <(> 57 i ich króćców oraz wygięcie samej komory. Stwierdzono, że rurocią­

gi kom unikacyjne n a odcinkach poziomych m ają spady przeciw ne (w kierunku komór). Nie je s t znany k ierunek spadów przed uruchom ieniem kotła w 1974. 01. 31, niemniej jed n ą z przyczyn pow stania przeciwnych spadów lub pogłębienia się sta n u początkowego była niew łaściw a p raca zawieszeń spręży­

nowych stałosiłowych. Stwierdzono ugięcie rurociągów kom unikacyjnych. Po­

m iar ugięcia przeprowadzono geodezyjnie instalu jąc stałe repery.

2.OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

2.1. Z a ło żen ia do o b lic z e ń k o n str u k c y jn y ch Przyjęto, że układ obliczeniowy stanow ią:

- kom ora wylotowa ściany działowej II ciągu w raz z ru ra m i <j) 38 x 4 mm, - kom ora wlotowa przegrzew acza naściennego 11° w raz z ru ram i (¡) 57 x

5 mm,

- rurociąg kom unikacyjny <J) 324 x 22 mm.

Sym etria u kładu względem osi kotła pozwoliła n a włączenie do schem atu obliczeniowego połowy całego układu. Oddziaływ anie odrzuconej części zosta­

ło uwzględnione przez zadanie odpowiednio dobranych fikcyjnych zamocowań

(3)

Uszkodzenia rur przegrzewacza naściennego 11° 83

w miejscu przecięcia u k ładu przez płaszczyznę sym etrii kotła. Obliczenia przeprowadzono w pięciu w ariantach .

Obliczenia 1—4 są obliczeniami n a działanie ciężaru w łasnego u k ład u i reakcji zawieszeń przy różnych kom binacjach tych zawieszeń. R ozpatryw ane były sytuacje, gdy w szystkie trz y zaw ieszenia funkcjonują lub każde z nich po kolei je s t usu nięte. Obliczenie 5 to obliczenie sam okom pensacji (bez ciężaru).

2.2. O b liczen ia sp ra w d za ją ce

Przez program zostały dobrane reakcje zaw ieszeń dla przypadku, gdy wszy­

stkie trzy zaw ieszenia s ą zam ontow ane w przew idzianych przez projekt miej­

scach. Z wyników obliczeń widać, że w p rzypadku n a tu raln eg o rozkładu ciężaru n a poszczególne zaw ieszenia (tzn. w przypadku sztywnego podparcia punktów zamocowań) zaw ieszenie środkowe, oznaczone n r 7 wg projektu, je st mocno niedociążone w porów naniu z sąsiednim i zaw ieszeniam i.

Reakcje zawieszeń n r 6, 7 i 8 są równe odpowiednio: 25.900, 28.750, 26.000 N. Wg projektu n atom iast wynoszą:

- zawieszenie n r 6 24.700 N, - zawieszenie n r 7 51.000 N, - zawieszenie n r 8 20.300 N.

2.3. O b liczen ia d la p r o p o n o w a n e g o sp o so b u z a m o c o w a ń r u r o c ią g u Zawieszenie środkowe n r 7 zostało usunięte. Reakcje sąsiednich zawieszeń nieznacznie wzrosły i wynoszą:

- zawieszenie n r 6 28.500 N, - zawieszenie n r 8 26.700 N.

2.4. O b liczen ie d la sy tu a cji o d c ią ż e n ia z a w ie s z e n ia n r 8

Zostało u su n ięte zawieszenie n r 8 (od strony przegrzew acza naściennego).

Cały ciężar 60.100 N przejm uje zaw ieszenie n r 7 (ze sprężyną zderzakową).

Dla zaw ieszenia n r 6 otrzym ano reakcję u jem n ą —12.100 N. Znaczy to, że punkt zamocowania n r 6 pod działaniem powstałego u k ład u sił m a tendencję do przem ieszczenia pionowego w górę. (Duże przem ieszczenia pionowe!).

Wynik powyższych obliczeń obrazuje sytuację, gdy kocioł je s t w stanie zimnym. Zawieszenie n r 8 praktycznie nie pracuje (luźne dolne cięgno

<]) 25 mm). Cały ciężar rurociągu podtrzym uje zaw ieszenie n r 7 przew idziane przez p ro jek tan ta do udźwigu 51.000 N. W w yniku n arastającej liczby p rze­

ciążeń zawieszenie to ulega zniszczeniu. W obecnym rem oncie stwierdzono pokrzywienie belek poprzecznych i nierów nom ierne zwinięcie płaskow nika sprężyny. Powyższe uszkodzenia kw alifikują zaw ieszenie do wym iany.

2.5. O b lic ze n ie d la sy tu a c ji o d c ią ż e n ia z a w ie s z e n ia n r 6

Zostało u su n ięte zawieszenie n r 6 (od strony ściany działowej II ciągu).

Ciężar rozłożył się praw ie rów nom iernie pom iędzy pozostałym i zaw ieszenia­

mi n r 7 i 8: odpowiednio 26.800 N i 22.000 N. W ynik tego obliczenia potw ier­

(4)

84 Wojciech Brunne

dza konkluzje zaw arte w pkt. 2.4, ponieważ wyłączenie z pracy zamocowania 6 nie powoduje przeciążeń żadnego z pozostałych zawieszeń.

2.6. O b liczen ia sa m o k o m p en sa cji b ez u w z g lę d n ie n ia c ię ż a r u

Została zam eldow ana następ u jąca sytuacja: odebrano możliwość przem ie­

szczenia pionowego w dół w m iejscu zaw ieszenia n r 7 (sytuacja zbliżona do rzeczywistej o tyle, że zawieszenie to je s t bardzo sztywne), n ato m ia st ściany komory działowej przegrzew acza naściennego przem ieszczają się w dół o wielkość w ynikającą z zadanej tem p e ra tu ry (dla r u r <j> 57 przegrzewacza naściennego 430°C i dla ru r <j) 38 ściany działowej 415°C).

C iężar w łasny w obliczeniach został pom inięty. W yniki obliczeń wskazują, że rurociąg kom unikacyjny n a odcinkach znajdujących się n a poziomie:

- kom ory wlotowej przegrzew acza naściennego, - kom ory wylotowej ściany działowej II ciągu, zadziera się w górę w m iarę oddalania się od komór.

Obliczenia w pełni potw ierdzają z a istn ia łą n a kotle sytuację. N a skutek zbyt sztywnego zaw ieszenia n r 7 blokowany był ruch rurociągu w dół. Było to przyczyną trw ałego odkształcenia odcinków poziomych rurociągu, co w konse­

kwencji doprowadziło do przeciwnych spadów i b rak u odwadnialności komór.

3. PRZYCZYNY AWARII

Nieodwadnialność komór, a zwłaszcza kom ory wlotowej przegrzew acza n a­

ściennego powodowała zatykanie korkam i wodnymi króćców dolnych ru r przegrzewacza, co było z jednej strony przyczyną ich nadm iernego przegrze­

w ania i w konsekwencji wydłużenia, a tym sam ym w ypychania do w nętrza kotła, z drugiej strony powodowało uszkodzenia króćców w w yniku działania sił gnących. Odw adnialność komory wlotowej przegrzew acza rozw iązano na dwa sposoby:

- zabudowując dodatkowe odwodnienie komory, - prostując rurociąg kom unikacyjny.

Projekt odwodnienia komory wlotowej przegrzew acza naściennego II0 za­

w iera spraw ozdanie PRO NOVUM n r PN /72.198/92 [1], Technologię napraw y rurociągu komunikacyjnego opisano w spraw ozdaniu PRO NOVUM n r 26.252/93 [2],

4. NAPRAWA RUROCIĄGU

Przedm iotem napraw y był rurociąg kom unikacyjny (j) 324 x 22 mm ze stali 15 HM pomiędzy kom orą wylotową ściany działowej II ciągu a kom orą wloto­

(5)

Uszkodzenia rur przegrzewacza naściennego 11° 85

wą przegrzewacza naściennego II0 po lewej i praw ej stronie kotła O P-650 produkcji Raciborskiej F abryki Kotłów RAFAKO.

N apraw a rurociągu polegała n a rów nom iernym podgrzew aniu obu jego odcinków poziomych. Początkowo do te m p e ra tu ry 150°C, po osiągnięciu której należało sczepić przez spaw anie w osłonie argonu n a k rę tk i z rurociągiem . Po podłączeniu term o par i spraw dzeniu u k ład u pom iaru i rejestracji te m p e ra tu ­ ry kontynuowano podgrzew anie rurociągu z prędkością 150°C/h do tem p e ra ­ tury 670°C. Oba podgrzew ane odcinki rurociągu w ytrzym ano w tej tem p e ra ­ turze przez 30 m inut, a n astęp n ie rozpoczęto operację kontrolow anego opusz­

czania za pomocą zawieszeń montażowych.

W trakcie opuszczania rurociągu kontrolowano jego położenie m etodam i geodezyjnymi równocześnie n a obu odcinkach. Po u zy skaniu zadowalającego położenia rurociągu rozpoczęto proces stud zen ia z prędkością 60°C/h do tem ­ peratury 200°C, a n astęp nie studzenia w pow ietrzu. Cały proces cieplny rejestrowano. Po pełnym w ystudzeniu powtórzono pom iar położenia rurocią­

gu oraz wykonano badanie m agnetyczne, tw ardości i owalizacji. Przy b ad a­

niach m agnetycznych zwrócono baczną uw agę n a m iejsca po zeszlifowanych nakrętkach pod term opary. Zam ontowano nowe stałe zaw ieszenia ciężarko- wo-dźwigniowe i zdemontowano zaw ieszenia m ontażowe. C ałą operację po­

wtórzono n a drugiej, sym etrycznej stronie kotła.

5. NOWY UKŁAD ZAWIESZEŃ RUROCIĄGU

Z obliczeń konstrukcyjnych wynika, że w stan ie zim nym zamocowanie n r 7 jest nieobciążone. W stanie gorącym zbyt sztyw ne zaw ieszenie n r 7 (ze spręży­

ną taśm ow ą) uniem ożliwia obniżanie się rurociągu, a to z kolei powoduje zadzieranie w górę prostoliniowych odcinków rurociągu. S ytuacja ta k a prow a­

dzi z kolei do wyłączenia z pracy stałosiłowego zam ocowania sprężynowego n r 8. Powoduje to przeciążenia (niem al dw ukrotne) zaw ieszenia n r 7. Oględziny zawieszeń w ykazały znaczne wygięcie belki nośnej zaw ieszenia n r 7. W tej sytuacji zastosowano dwa identyczne zaw ieszenia stałosiłowe dźwigniowo- ciężarkowe o udźwigu 30 kN o konstrukcji typowej dźwigni dw ustronnej (stosunek ram ion 1:10) projektow ane przez Energoprojekt Katowice. Jedno z zawieszeń zainstalow ano w miejscu dotychczasowego zaw ieszenia sprężyno­

wego n r 6. Zamocowanie n r 7 n a stałe odłączono od rurociągu. W miejscu dotychczasowego zaw ieszenia n r 8 zainstalow ano drugie z zawieszeń dźwigniowo-ciężarkowych.

Nowe zaw ieszenia dźwigniowo-ciężarkowe należy w sta n ie zimnym u s ta ­ wić w ta k i sposób, aby długie ram ię dźwigni wskazywało godzinę piątą.

Obniżenie się rurociągu o około 100 mm w stan ie gorącym powinno spowodo­

wać ustaw ienie się dłuższego ram ien ia dźwigni zam ocowania n a godzinę trzecią. Położenie to je s t prawidłowe dla s ta n u gorącego.

(6)

86 Wojciech Brunne

6. POMIARY I BADANIA SPRAWDZAJĄCE

W końcowej fazie napraw y przeprowadzono b ad an ia m agnetyczne kolan i spoin obszarów rurociągu objętych napraw ą. Przeprowadzono pom iary owali- zacji i grubości ścianki oraz tw ardości przed i po operacji prostow ania. Wyniki badań wskazują, że technologia napraw y rurociągu nie wprowadziła żadnych zmian w stanie m ateriału rurociągu i nie wprowadziła dodatkowych naprężeń.

7. WNIOSKI

1. W yniki obliczeń w skazują, że zm iana system u zaw ieszeń polepszy w arun­

ki pracy rurociągu komunikacyjnego.

2. Zaproponowana technologia napraw y (prostowania) rurociągu kom unika­

cyjnego pozwala n a likwidację przeciwspadów, co zapew nia właściwe od­

wodnienie komór.

3. A daptacja technologii napraw y rurociągu kom unikacyjnego n a inne kotły O P-650 wym aga analizy param etrów obróbki cieplnej elem entów prosto­

w anych, jak ie przyjęto w trakcie procesu w ytw arzania.

4. Dodatkowe odwodnienie komory wlotowej przegrzew acza naściennego II0 je s t rozw iązaniem pozwalającym n a odwodnienie kom ory w sytuacji, gdy nie było możliwości idealnego w yprostow ania rurociągów kom unika­

cyjnych.

(7)

1000

Rys. 1. W yniki pom iarów geodezyjnych tra s y odcinków poziomych rurociągów kom unikacyjnych pomiędzy kom orą wylotową ściany działowej II-go ciągu, a kom orą wlotową przegrzew acza naściennego 11° kotła OP-650

Fig. 1. A effect of a survey of a ro u te of horizontal sections of com m unication pipelines betw een a outlet cham ber of a division w all of a second d ra u g h t a n d a in le t cham ber of a second grade pen d an t su p e rh e a te r of a boiler OP-650

^1

Uszkodzeniarur przegrzewacza naściennegoIT..

(8)

88 Wojciech Brunné

Rys. 2. Schem at rurociągu komunikacyjnego stosowany w obliczeniach konstrukcyjnych Fig. 2. A diagram of a com munication pipeline u sed in construction calculations

(9)

Rys. 3. Rurociąg kom unikacyjny - u kład przyjęty w obliczeniach Fig. 3. A com m unication pipeline - a configuration u sed in calculations

Uszkodzeniarur przegrzewacza naściennego If..

(10)

90 W ojciech Brunne

W sporniki

II wspornik' T w s p o rn ik

z k o m o r ą

Rys. 4. Lokalizacja obszarów poddanych procesowi nagrzew ania Fig. 4. Placem ent of h e a te d aveas

r

F

\ \ W \ \ \\

\ \

\ \

\ \

\ >

$

-I---- I---

P „ . 3000[nJ

A y . + 100 [mm]

f ^ = t

Rys. 5. Zawieszenie dźwigniowo-ciężarkowe (C-2859 E nergoprojekt Katowice) Fig. 5. A lever-bob pipe h an g e r

(11)

Uszkodzenia rur przegrzewacza naściennego II” 91

LITERATURA

[1] S iberta T., Szopa M.: Odwodnienie kom ory wlotowej przegrzew acza pary świeżej II0. Spraw ozdanie PRO NOVUM n r PN /72.198/92 (praca nie publikow ana).

[2] B runne W., Smyczek B.: Zm iana zawieszeń i ich regulacja oraz technolo­

gia prostow ania rurociągu kom unikacyjnego pom iędzy kom orą wyloto­

w ą ściany działowej drugiego ciągu a kom orą wlotową przegrzew acza naściennego II0 n a kotle K -4. Spraw ozdanie PRO NOVUM N r 26.252/93 (praca nie publikow ana).

Recenzent: Prof, d r hab. inż. J a n TALER Wpłynęło do Redakcji 7. 08. 1994 r.

A bstract

D uring (power u n it 200 MW) several years of th e operation of O P-650 boilers rep eated dam age were found to occur on th e tu b es of th e furnace wall superheater, th e dam age covering specifically th e tu b es whose nozzles were situated paralelly to th e b o iler-tu rb in e axis and whose o utlet is situ a te d a t mid - heig h t of th e in let h e a d er of furnace w all su p erh eater.

After a com prehensive analysis of th e situ atio n th e source of failure was found consisting in th a t th e w a te r locks w ere form ing in th e nozzles of lower sup erheater tubes, i.e. th e condensate rem ain ed in th e h e a d er durin g the stand still of th e boiler.

According to th e design of th e boiler th e d rain in g of th e h e a d er w as to be provided by th e h e a d er d rain ing nozzles an d th ro u g h th e com m unicating pipeline betw een said head er and th e o u tlet h e a d er of th e p a rtitio n w all of the 2nd boiler pass.

The resu lts of m easu rem en ts an d exam ination in dicated th a t th e comm uni­

cating pipelines were provided w ith an inverse inclination and no draining nozzles w ere bu ilt on th e h e a d er itself. This th e solution of th e problem consisted iu:

- providing a correct inclination of th e com m unicating pipelines, - in stallin g an adequate d rain in g system on th e header.

The rep a ir w as m ade as follows:

- th e com m unicating pipelines w ere hot straig h ten ed ,

- th e arran g em en t of com m unicating pipelines suspension was modified, - th e drain ing system of th e in let h e a d er of th e w all furnace 2nd stage

su p e rh e a te r was designed.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Excavations in the northwestern part of the Monastery (so-called Western Annex) on Kom H l (Fig. 1) covered an area of 12 x 7 m, comprising the southeastern corner of Building

Excavation work on the acropolis of Dongola was conducted from February 1 until the end of the month 1 and constituted a continuation of a program began in 1990. 2 A trench opened

the vaults and the stone pendentive de- scribed above, a reconstruction of the building has been attempted (Fig. This small cruciform structure obviously had projecting vaulted arms

W przeciwieństwie do G ustaw a Doré, Mrożewski zastosował konsekw entnie zasadę ilustrow ania każdej pieśni, ale za to tylko jedn ą planszą (34 do Piekła i

W listwach fronto­ wych: z lewej Miłość - Caritas, kobieta ze stojącym u jej stóp dzieckiem, trzym ająca na rękach drugie, mniejsze, niżej Wia­ ra - Fides, którą

Fakt ten budzi zdziwienie i wymaga jeszcze badań, gdyż jak starłam się przedstawić w niniej- szym artykule, wojewoda sandomierski maciej sołtyk był wiernym i oddanym

W tym roku Muzeum Lat Szkolnych Stefana żeromskiego w kielcach wzboga- ciło swe zbiory o kartę pocztową, sygnowaną przez autora Syzyfowych prac.. Jest to krótki list pisany

Barwy narodowe ustroiły również przeglądarkę Google i Wirtualną Polskę w dniu Święta Niepodległości 2011, 2012 i 2013 roku, włączając się w celebra­ cję