ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO „TRUSO" W ELBLĄGU
Do użytku wewnętrznego
P R O G R A M
WYKORZYSTANIA REZERW na rok 1976 i lata 1977-80
Program zatwierdzony został przez Konferencję Somorzgdu Robotniczego w dniu 16 marca 1976 r.
Elbląg, 1976 r.
Z a k ł a d y P r z e m y s ł u O d z i e ż o w e g o fi I H S 0" w E l b l ą g u
Do użjtku^wewn|trznego
P R O G R A M
W Y K O R Z Y S T A N I A R E Z E R W na rok 1976 i-lata 1977-80.
Program zatwierdzony został przez Konferencję Samorządu Robotniczego w dniu 16 marea 1976 r«
E l b l ą g , 1 9 7 6 r*
R o k 1 9 7 6
I, Usprawniła;’ < systemu zarządzania,
1. Opracowanie zakładowych zasad organizacji zarządzania przedsiębiorstwem 2-zakładowym* 1
2. Usprawnianie systemu przygotowania kadr dla "Truso I X 1
3. Doskonalenie systemu informacji ekonomicznej w ramach działania nowych zasad ekonomiczno-finansowych® 1 II. Hanka i postęp techniczny#
1, Powołanie komórki funkcjonalnej d/s rozwoju i postępu technicznego® 2
III. Wykorzystanie zasobów pracy*
1. Zmniejszenie rejestrowanego czasu nieprzepracowanego ogółem® 2
2. Poprawa wykorzystania czasu pracy na stanowisku roboczym. 3
3* Poprawa wykorzystania czasu pracy pracowników umysłowych i pośrednio-produkcy jnych. 3
4. Uwarunkowanie dalszego wzrostu płac od wzrostu wydajności i jakości* 3
5. Działania n a rseoz zwiększenia rangi mistrza. 3
6. Podniesienie kwalifikacji pracowników. 4
7. Zabezpieczenie zatrudnienia dla "Truso II”. 4
IV. Organizacja produkcji i procesów produkcyjnych.
1. Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu organizacji zespołów* 4
2. Standaryzacja produkcji. 4
3* Podniesienie poziomu jakości i wyglądu estetycznego wyrobu. 4
4. Poprawa wskaźników charakteryzujących jakość produkcji. 5
5. Doskonalenie konstrukcji i technologii wytwarzania. 6
6* Skrócenie czasokresu przygotowania produkcji i wzorów zgodnych z aktualną linią mody oraz z zapotrzebowaniem rynku* 6 7. Podniesienie dyscypliny w zakresie terrrinowej i asortymentowej realizacji zamówień odbiorców zagranicznych* Zacho
wanie pełnej zgodności z wymogami odbiorcy* 6
7. Gospodarka surowcami i materiałami.
1. Oszczędność surowca z tytułu układów łączonych. 7
2. Obniżenie procentu resztek. 7
3. Oszczędność na dodatkach krawieckich* 7
str.
c.d.
4. Wprowadzenie ustalonego trybu upłynniania wszelkich zapasów zbędnych i nadmiernych w oparciu o obowiązujące instrukcje
resortu# 7
5# Eliminowanie zakupu materiałów przy posiadaniu dostatecznych zapasów# 7
6# Prowadzenie bieżącej sygnalizacji niedoborów materiałowych w magazynach i produkcji niezakończonej poprzez wprowadzenie
systemu alarmowego stanu minimom i maks imam# 7
7# Bieżące zagospodarowywanie zapasów nieprawidłowych, nieprzydatnych do produkcji# 7 8#.Wprowadzenie zmiany przyjmowania i składowania kuponów przeznaczonych na wyroby wzorcowe# . 8 9* W oparciu o zatwierdzoną instrukcję normowania zapasów dokonanie aktualizacji normatywów surowców, produkcji w toku i
materiałów# 8
TI# Wykorzystanie majątku trwałego#
f# Poprawa gotowości technicznej taboru samochodowego# 8
2# Poprawa wykorzystania ładowności taboru samochodowego# 8
3. Poprawa gospodarki częściami zamiennymi# 8
4# Opracowanie założeń docelowego zagospodarowania budynków produkcyjnych A i B w ramach modernizacji zakładu# 8
L a t a 1 9 7 7 - 1 9 8 0.
I# Usprawnienie systemu zarządzania#
1# Doskonalenie systemu informacji ekonomicznej w ramach działania nowych zasad ekonomiczno-finansowych# 9
2# Wprowadzenie metody analizy wartości# 9
II# Sauka i postęp techniczny#
1# Wykorzystywanie w praktyce najnowszych osiągnięó naukowo-technicznych# 10
III* Wykorzystanie zasobów pracy#
1# Zmniejszenie rejestrowanego czasu nie prze prac cwanego z tytułu zachorowalności# > 10
2# Poprawa wykorzystania czasu pracy na stanowisku roboczym# _ 11
3* Poprawa wykorzystania czasu pracy pracowników umysłowych i pośrednio-produkcyjnych#
4# Podniesienie kwalifikacji pracowników. 12
IV, Organizacja produkcji i procesów produkcyjnych#
1# Opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji zespołów produkcyjnych# 12
2# Standaryzacja produkcji# 13
3# Poprawa wskaźników charakteryzujących jakość produkcji# 13
str,
4# Doskonalenie konstrukcji i technologii wytwarzania. 14 5. Skrócenie czasokresu przygotowania produkcji i wzorów zgodnie z aktualną linią mody oraz z zapotrzebowaniem rynku# 14 6* Podniesienie dyscypliny w zakresie terminowej i asortymentowej realizacji zamówień dla odbiorców zagranicznych.
Zachowanie pełnej zgodności z wymogami odbiorcy. 15
V. Gospodarka surowcami i materiałami.
1. Oszczędność surowca z tytułu układów łączonych. 15
2. Obniżenie procentu resztek. 16
3. Oszczędność na dodatkach krawieckich. 16
4. Eliminowanie zakupu materiałów przy posiadaniu dostatecznych zapasów* 16
5* Prowadzenie bieżącej informacji w zakresie niedoborów materiałowych w magazynie i produkcji niezakończonej« 16
6. Bieżące zagospodarowywanie zapasów nieprawidłowych. 16
VI. Wykorzystanie majątku trwałego.
1. Poprawa gotowości technicznej taboru samochodowego. 16
2. Poprawa wykorzystania ładowności taboru samochodowego. 17
3. Modernizacja /remont kapitalny/ budynku produkcyjnego A i B, 17.
str.
R o k 1 ? ? 6
t Grupa problemowa
Treść
zadania Cel i sposób realizacji Efekty Termin
realizacji Wykonawca Nadzór
1 2 3 ... ... . 4 5 6 7 8
I. Usprawnienie systemu zarządzania
1. Opracowanie zakładowych zasad organizacji za
rządzania przedsiębior
stwem 2-zakład owym.
22łi Usprawnienie organizacji c:.rz^dEania*
5posóbs
1.1* Podział funkcji pomiędzy "Truso I" i "Truso II".
1.2. Uprawnienie poszczególnych stanowisk kierowniczych do podejmowania decyzji.
1*3. Ustalenie powiązań hierarchicznych i funkcjonalnych pomiędzy "Truso I" i "Truso II1*,
1.4. Ustalenie wskaźników zadań planowych oraz ich ewi
dencjonowania i rozliczania w przekroju obu zakła
dów,
1.5* Obieg informacji pomiędzy zakładami z uwidocznieniem współpracujących ze sobą komórek organizacyjnych*
Sprawne kierowanie i poprawa organi
zacji pracy. do 31 . m EO
Dz*Badawczo- Rozwojowy DR
2. Usprawnienie systemu przygotowania kadr dla "Truso II".
Cel; Prawidłowe przeszkolenie nowej załogi.
Sposób:
2.1* Wprowadzenie wzorcowych programów szkolenia dla kadry instruktorskiej» robotników bezpośrednio-pro- dukcyjnych i pośrednio-produkcyjnych.
Usprawnienie docho
dzenia do projekto
wanych zdolności
produkcyjnych* III kw. BZ DB
3* Doskonalenie systemu informacji ekonomicz
nej w ramach działania nowych zasad ekonomicz
no-finansowych*
Cel5 Uzyskanie wszechstronnych informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji.
Sgosób^
3*1® Przygotowanie opracowań dotyczących pogłębienia rozrachunku wewnątrz-zakładowego poprzez wyodręb
nienie w rachunku kosztów rozliczeń dla "Truso I”
i "Truso II".
Bieżące wykorzysty
wanie Informacji ekonomicznej do za
rządzania i planowa
nia zadań*
do 31.211 U. GK-E
3.2. Stosowanie bieżącej analizy finansowej z wykorzysta
niem dokumentacji wytwórczej i sprawozdawczości* bieżąco KF GK-E
3.3* Siedzenie prawidłowości rzeczywistych kosztów jed
nostkowych zwłaszcza pod kątem przestrzegania za
kładanych norm zużycia surowców i materiałów. bieżąco Et GK-E
i
1 2 ... . 3 ... . - 4 . ... ... 5 ... ... 6 7 8 II*. Sauka 1
postęp techniczny
1. Powołanie komórki funkcjonalnej d/a rozwoju i postępu technicznego.
Cel: Wdrażanie najnowszych rozwiązań techniczno-technolo
gicznych i organizacyjnych.
Sposób:
1.1. Wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorą stwa komórki badawczo-rozwojowej.
Poprawa organizacji
•produkcji i jakości pracy®
Dodatkowa wart.prod.
c.konf. -166 t.zł
c.zbytu - 827 t.zł I kw„ GK-E?E0 BS 1*2. Opracowanie, przy współudziale CIO, wzorcowego zakresu
działania komórki. I półr* DT,SK-S DN
1.3. Wdrożenie zakresu działania komórki. I półr® EO DT
III. Wykorzystanie zasobów pracy
1.Zmniejszenie reje®
strowanego czasu nie prze prac owane ge ogółem*
Celt Zmniejszenie czasu nieprzepracowanego w stosunku do wykonania 1975 re o 10,1 z tego 1,6 # ponad zało
żenia planu 1976 r*
Sgosób:
Zabezpieczenie zadań planu na 1976 r. ©raz dodatkowa wartość w c.konf. 230 tyś.zł.
1.1. Przeprowadzenie badań mikroklimatu w salach produkcyj
nych i usuwanie ewentualnych nieprawidłowości, co zapo
biegnie zachorowalności górnych dróg oddechowych. bieżące BHP m
1.2. Nasycenie sal produkcyjnych maksymalną ilością zieleni
celem poprawy mikroklimatu i estetyki wnętrz. 31. V, m DB
1.3* Przeprowadzenie badań stopnia zapylenia przy konfekcjo
nowaniu tkanin frotte, welur, malipoi, flanela drapana oraz przy maszynie zgrzeblarc®, w pikowalni, sortowni ścinek i podejmowanie w miarę potrzeb skutecznych
przedsięwzięć zapobiegawczych. bieżąco BHP W
1s4e Rozpatrzenie możliwości wprowadzania nowoczesnych roz
wiązań klimatyzacyjnych w "Truse 1° w rasach prowadzo
nych prac związanych z modernizacją zakładu. I? tar* 51fBHP DT
1*5* Podniesienie rangi narad absencyjnyeh ze szczególnym uwzględnieniem jakości przedstawianych materiałów dla zabezpieczenia bieżącej informacji o skuteczności
lecznictwa przyzakładowego* kwartalnie BS DB
1.6. Stosowanie bodźców moralnego zainteresowania w stosunku do pracowników o najmniejszej absencji chorobowej w formie pochwał ustnych i pisemnych, dyplomów uznania,
listów gratulacyjnych i publikacji wizualnych. bieżąco BZ DB
1.7. Ścisła kontrola spóźnień oraz celowości wydawanych przepustek dla zapewnienia poprawy dyscypliny pracy a
także ładu i porządku w zakładzie. bieżąco BZ DB
1.8. Realizacja nakładów na poprawę warunków pracy i socjal
no-bytowych zgodnie a zatwierdzonym programem. 1.I.-31.HI BHP,BS DTtDB
2, Poprawa wykorzystania czasu pracy na stano
wisku roboezyau
1 2 5
3. Poprawa wykorzystania czasu pracy pracowni- kćw uaysłcwyeh i po- średnio-produkcyjnych.
4. Uwarunkowanie dalsze®
go wzrostu płac od wzrostu wydajności i Jakości*
5* Działania na rzecz zwiększenia rangi mistrza.
____ ____________ __ ,A_________________________________ __ ?____ ______
Cel: Lepsze wykorzystanie czasu pracy na stanowisku robo** Dodatkowa produkcja w ezya o 5 w stosunku do programu roku 1975* c.konf® 260 tyś*zł co
SgogóM odpowieda 3 etatom,
2*t« Stał© eliminowanie czynników sprsyjającyeh sts&t&s ezasu pracy na stanowićku roboczym
2*2® Zaostrzenie dyscypliny pracy poprzez stałą kontrolę na tym odcinku,
2&5e Dokonywanie pr»śsśy<5 wzorów z nowymi elementami te®
chnologicznymi w sslu eliminowania strat czasu przy wprowadzaniu nowych wzorów do produkcji Kasowej*
2*4. Wypróbowywanie praez Dział Gł»Mechanika wszystkich wykonywanych przyrządów przed ich zdaniem do magazynu technicznego*
Celt Zmaiejazenie pracy w godzinach nadliczbowych oras sa- pswnioni© sprawniejszej obsługi*
Sgosóbi
3.1. Zakordowanie pracy maszynistek poza halą maszyn,
3.2. Zakordowanie prac robotników transportu wewnątrz®
wydziałowego /wozaków/,
3.3. Przeprowadzenie badasi i analiz w zakresie zakordo- wania robotników za i syładunkossych w magazynie wyrobów gotowych*
Cel_i Zapobieganie powstawaniu “kominów płacowych" oraz stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi wydaj
ności pracy.
Sgosób|
4.1® Prowadzenie bieżących analiz poziomu wynagradsarla w ramach poszczególnych zawodów i eliminowanie ewentualnych niekorzystnych relacji płacowych*
4.2. Przeprowadzenie analizy obowiązujących regulaminów premiowania i ewentualna ich weryfikacja.
Cel£ Podniesienie rangi mistrza. Podniesienie wydajności pracy, poprawa wykorzys-
Sgos6b_: tania czasu pracy i dys-
5,1 • ^ ! Ptaf i a/ Ch™ł J a»tyo^ą=e3 ra jg i a ls trz a d» warun- g r t S t < J S 2 ’ J S S r f l ków zakładu z jednoczesnym wdrożeniem jej do prak-
Zapewnienie sprawnej obsługi.
Zabezpieczenie prawi
dłowego transportu wewn »-wyd z iał owego . Prace przygotowawcze do wprowadzenia sys
temu akordowego.
Utrzymanie właśoiwyoh proporcji płacowych
bieżąco PR?,PP DP
bieżąco mistrzowie Sz®£
bieżąco
bieżąco
31.XII.
bieżąco
I kw.
tycznego działania* rai ędzyludzkioh.
I kw.
PRP
TM
BZ,EZ, PRP BZ,DB
DP
DT
II Isw* BG,B2 DB PRP,BZ,
II kst, PP DP,DB
PRP*BZS
HM DP9DH
DH
IP,BZ DP
TM DT
1 2 ? 4 5 6 7 8 Sm Podniesienie kwalifi
kacji pracowników.
Celi Racjonalne wykorzystanie kadry l podniesienie wydaj
ności pracy*
Sposóbt
6.1 o Przeprowadzanie okresowych analiz rozmieszczenia i wy
korzystania kadr s wykształceniem wyższym i średnim zawodowym.
Racjonalne wykorzysta
nie kadry.
kwartalnie BZ DB
602» Zwiększanie liczby pracowników umiejących wykonywać co najmniej 5 operacji poprzez szkolenie na stano
wiskach roboczych.
Eliminowanie strat.
wydajności pracy przy konieczności przesu
nięcia do innej pracy
bieżąco
Dozór
PP DP
7«, Zabezpieczenie za- trudnienia dla sEk s o II!S*
Celj. Zabezpieczanie prawidłowego rozruchu R£raso II"•
Sgosóbs
7*1* Weryfikacja poziom i struktury zatrudnienia okreś
lonego w założeniach teohniezno-ekonomiesuychj.
Ustalenie niezbędnego
stanu zatrudnienia. od I kw.
BZ,E0»
PRP DB
7e 2. Zorganizowanie II~go etapu szkolenia w celu prza
jęcia i zagospodarowania absolwentów ZSO z Elbląga?
Ełku. i Iławy /dla ok* 250-300 osób/*
Przygotowanie kadry
III kar.
.b z3
PP DB
17 o Organizacja pro* 1# Opracowanie i wdro- Oel| Wzrost wydajno doi i poprawa warunków pracy0 dukcji i proce- żenie nowyoh rozwią**
sów produkcyjnych saź s załasgs® organi- Sgosóbj;
E-espołów* 1„14 Opracowanie projektu tschnologiczno-organizaoyjnego dla 23społu .wykonującego asortyment płaszczy kąpie
lowych#
- wygospodarowanie prawidłowej wielkości powierzchni w zależności od potrzeb*
« synchronizacja grup obróbkowych*
2. Standaryzacj&
produkcji.
Cali Usprawnienie procesu produkcyjnego, uproszczeni®
konstrukcji*
Sgosdbi
2,1* Zn o rsal i ss owani e drobnych elementów - ssankiety i patki kieszeniowe.
2.2. Znormalizowanie kształtów i wymiarów kieszeni proutych i zaokrąglonych*
Wzrost wydajności średnio o 1*5 $ w sto*
sunku do wykonania 1975 co stanowi wzrost prcd®
szt» - 1„200
c^oaf# ® 44*0 tyś.zł c.sbytu « 240 tyś. zł
-Zmniejszenie pracochł.
przyg.szablonów, -Umożliwienie w latach
1977' 80 wprowad ssania.
maszyn specjalnych do naszywania mankietów i patek*
-Uzyskanie dokładności w przyg.formach do pra
sowania,
oZmniejszsnie ilości form.
III kw.
PRPj,PP,
Td DPęDT
II p<5łr. PRP
3. Podniesieni® pozie- e u jakości i wyglą- du estetycznego wy
robu.
Oel^ Poprawa estetyki wyrobów.
DP
5
4, Poprawa wskaźników charakteryzujących jakość produkcji.
wsp,X gat, 89,7 % wsp*gatT2akowości
« 99*02 159 tyś,zł
Sposób: -Poprawa jakości i este-
3,1* Zmechanizowanie operacji klejenia wkładów do kołnie-•
rzy z włótaitezu w asortymencie płaszczy kąpielowych i ! f n C l ą 1 1 0 ' poprzez dostosowanie posiadanych półautomatów do pra- ^ r-aB]£5w bh$>
sowanis® ~
Cel? Zwiększenie udziału wyrobów I gatunku o 0,2 $> w sto
sunku do założeń planu w roku 1976 i poprawa współ
czynnika gatunkowości.
Sposób|
4*1, Zaostrzenie kontroli tkanin z domieszką włókiem a/ sztucznych charakteryzujących się niskim współczynnik
kies jakościowym*
b/ egzekwowanie od dostawców tkanin frotte o wyższych parametrach®
&/ zaostrzeni© kontroli jakościowej w procesie rozkroju tkanin®
d/ opracowywanie do każdego modelu układów kroju z prze
lotami umożliwiającymi wycięcie błędów kwalifikują
cych wyrób do gatunku niższego,
e/ przestrzeganie właściwego doboru tkanin odpowiednio d© wzoru odzieży*
f/ właściwy dobór dodatków krojonych i niekrojonyeh, 4*2*Zmniejszenie strat na brakach o 5 $ w stosunku do wy
konania 1975 r®
a/ saostrsseni© kontroli w procesie rozkroju tkanin » nieprzepuszczanie elementów z błędami na zespoły szwalnicze,
b/ poczynienie starań w celu zmiany układ ów ocieplających w asortymencie podomek pikowanych s rana na włókninę puszystą*
o/ saostrzenie kontroli aa odcinku kompletowania wyrobów wieloo 55q śetmtycho
d/ prawidłowe i systematyczne prseprowadsanls badań m<*
trologicsrnych w celu niedopuszczenia do produkcji tkanin o niewłaściwych parametrach.
I półr, 2M,PRP DT»DP
bieżąc©
BKJ»PP,
BHfPRP BP,DH
15 tyś,zł
wskastrat 0,046 bieżąco
BKJ?pp?
HE BP9BH
4,3* Zwiększenie produkcji ze znakiem jakości do 54 sala w cenach zbyta*
a/ wzorcowanie modeli o cechach wyróżniających jo pod względeał wzorniczym,
b/ dobór tkanin i dodatków o wysokich parametrach użyt
kowych i walorach jakościowych®
e/ objęcie zgłoszeniami o zatwierdzenie na znak jakości większej ilości produkowanych wyrobów.
Wzrost do wykonania 1975 r, prod * m zn, I jakości o 2,882 tyś,zł w c*zbytu
efekt
144 tyś®zł bieżące
PR?*EH, P¥ BP, DE
5. Doskonalenie konstrukcji i technologii wytwarza
nia*
6» Skrócenie czasokresu przygotowania produkcji i wzorów zgodnych, z aktualną linią mody oraz z zapotrzebowaniem rynku*,
7* Podniesieni® dyscypli
ny w zakresie terminO”
we 3 i asortymsntowej realizacji zamówień odbiox*ców zagranica-®
nycho Zachowanie peł
nej zgodności s wymo
gami odbiorcy6
Cel: Uzyskanie ekonomicznej technologii wytwarzania i po
prawa funkcjonalności wyrobów*
® K 2 & i 5.1.
a/
b/
c/
d/
_-
a/Poprawa funkcjonal
ności wyrobów, b Uzyskanie ekonomicz
nej technologii wy
twarzania,
c/Poprawa jakości wy
robów*
Bieżąca analiza sodali z kolekcji ofertowej i wpro- wadzanis korzystnych zmian w obróbcs technologicznej*
Dokonywanie systematycznych badań w zakresie kon
strukcji i funkcjonalności wyrobów*
Przeprowad zarii® Ł&dań w zakresie funkcjonalności spodni piżamowych męskich i dokonanie zmian szczegól
nie w rozEiar&tót dla figur tęższych*
Systematyczna dokonywanie przeszyó nowyeh modeli w celu ujawniania usterek i.niedokładności.w dokumenta
cji techniczno-technologicznejo
Cel: Oferowanie odbiorcom zagranicznym kolekcji wzorów s
~ tkanin dobrych jakościowo i w różnorodnym asortymencie*
Sposóbj.
6.1. Bieżąca informacja ze strony przemysłu metrażowego o pełnym asortymencie produkowanych tkanin oraz możli
wość uzyskiwania w każdej chwili niezbędnych kuponów na przeszycie wzorów*
6*2® Uzyskanie w momencie dostawy kuponów na wykonanie wzorów . ceny dewizowej na tkaninę, co jest niezbędnym warunkiem
sporządzenia kalkulacji eksportowej*
tS,3« Stworzenie komórce wzorcującej przedsiębiorąŁwa warunków do rozpracowywania zamówionych wzorów w możliwie najkrót
szym czasie w sensie organizacyjny*
Cel: Realizacja eksportowych zamówień konfekcyjnych w termi- Możliwość wykonywania jiach ustalonych prsss odbiorcę i wysyłka zgodna s oprać o- wszystkich zamówień,
któx*e wpłyną do zakła
du.
bieżąco PRP,P3T DP
Utrzymanie stałych kon
taktów z dotychczasowy
mi odbiorcami zagranicz
nymi oraz pozyskiwanie
nowych rynków zbytu* 1976 HE,?W DH,DP
wanym harmonogramem w pełnych ilościacha Sposób:
7o1« Egzekwowanie s przesysłu metrażowego odtwarzania tkanin w deseniach klientowskich w czasie umożliwiającym ter
minową realizację zamówień konfekcyjnych,.
bieżąco
bieżąco
1976
HE Kom.
Bad.Roz*
PRP DH
DT DP
HE DH
7*2. Egzekwowanie z a2estilimpexuw poprzez ZjPO:
a/ na 7 dni przed giełdą tkaninową zamówień eksportowych na które będzie kontraktowana tkanina,
b/ zamówienia winny bezwzględnie zawierać takie elementy jakł ilość sztuk, deseń, kolor tkaniny i procentówkę rozmiarów*
c/ w trakcie realizacji zamówienia nie mogą być wprowadzane zmiany ilościowe, kolorystyczne i technologiczne*
Eliminacja płacenia kar umownych z tyiułu nie
pełnego wykonania umowy lub niedotrzymania ter
minu*
7
V. Gospodarka surowcami i materiałami
...j — —
1. Oszczędność surowca z tyt.układów łą
czonych.
2. Obniżenie procentu resztek.
3. Oszczędność na do
datkach krawieckich..
4. Wprowadzenie ustalo
nego trybu upłynnia
nia wszelkich zapa
sów zbędnych i nad
miernych w oparciu o obowiązujące instru
kcje resortu.
5® Eliminowanie zakupu materiałów przy po
siadaniu dostatecz
nych zapasów*
6. Prowadzenie bieżącej sygnalizacji niedo
borów materiałowych w magazynach i prod, niezakończonej po
przez wprowadzenie systemu alarmowego stanu minimum i ma
ksimum.
7# Bieżące zagospodaro
wywanie zapasów nie
prawidłowych, nie
przydatnych do pro
dukcji.
Cel£ Maksymalne wykorzystanie powierzchni tkanin.
Sposób^
1.1. Opracowanie układów kroju łączonych, różnoi^odnych, wielokrotnych i jednorodnych.
Cel; lepsze wykorzystanie surowców.
Sposób£
2.1. Stosowanie układów kroju na 1 sztukę z przelotami w celu maksymalnego wykorzystania resztek. W roku 1976 zmniejszenie o 0?02 /i, 14 $>/, docelowo rok 1980 - 1,06
Cel! Oszczędność nici®
Sgosób|
3»1o Łańcuszkowe szycie poszczególnych elementów wykrojów w paczce.
Cgl£ Poprawa struktury zapasów, Sposób:
4.1. Aktualizacja instrukcji nr 12/71 oraz wprowadzenie jej i stosowanie.
Celj Zabezpieczenie właściwego poziomu zapasów.
Sposób^
5*1. Prowadzenie szczegółowej analizy zamówień w oparciu o aktualny stan magazynowy oraz przewidywane zuży
cie.
Cel| Wydłużenie serii produkowanych wyrobów.
Sgosóbjs
6.1. Ustalony zapas minimum będzie podsta?/ą do bieżącej sygnalizacji niedoborów materiałowych w poszczegól
nych grupach materiałowych i dodatkach.
6.2. Sprawne zabezpieczenie produkcji pozwalające na wy
eliminowanie faktów przerywania cyklów produkcji poszczególnych wzorów.
Celj: Likwidacja zapasów nieprawidłowych.
Sgosóbjs
7.1. Upłynnienie zapasów zbędnych poprzez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane Bomis i PAH oraz zagospodarowywanie we własnym zakresie.
100 tyś.zł
76 tyś.zł
bieżąco
bieżąco
7 8
PRP-3 DP
PRP-3 DP Kroj.
40 tyś.zł
Lepsze wykorzystanie powierzchni magazyno»
wych oraz poprawa struktury zapasów.
Utrzymanie na właściwym poziomie zapasów.
Poprawa gospodarki mate
riałowej i polepszenie jakości produkowanych wyrobów.
bieżąco PP,PRP DP
bieżąco
bieżąco
HM DH
HM DH
Umożliwienie prowadze
nia prawidłowej gospo
darki materiałowej i magazynowej*
bieżąco
bieżąco
bieżąco
HM,HH, HE,PP DH
HH,HE HM DH
HM DH
1 2 3 4 5 6 7 8 8. Wprowadzenie zmiany
przyjisowania i składo
wania kuponów przezna
czonych. na wyroby wzor
cowe.
Cel: Osiągnięcie właściwej rotacji.
Sposób:
8.1. Wydzielenie pomieszczenia dla wzorcowni, która za
gospodaruje kupony tkaninowe w ustalonym terminie.
8.2. W przypadku niewykorzystania kuponów przez wzor
cownię, kupony winny być przekazane do magazynu a następnie upłynnione.
.Zmniejszenie stanu zapa
sów nadmiernych na war
tość 500 tyś.zł oraz zmnisjszenie rotacji
tych tkanin. I półr. HM, IW DH,DP
9. W oparciu o zatwierdzo
ną instrukcję normowa
nia zapas 6vi dokonanie aktualizacji normatywów surowców* produkcji w toku i materiałów.
Cel: Zmniejszenie rotacji w dniach oraz rezerw.
Sposoby
9.1. Przeanalizowanie dotychczasowych normatywów.
9.2. Zwiększenie częstotliwości dostaw®
9.3. Usprawnienie organizacji produkcji.
Zmniejszenie rotacji 0 2 dni w stosunku do wy
konania ub.r, oraz do planu b.r., co stanowi ok,3 min zł zmniejsze
nia zapasów. Usprawni to pracę magazynów oraz zmniejszy wysokość pła
conych odsetek banko
wych o ok.240 tyś.zł.
I półr.
PP DP
HM DH
71. Wykorzystanie majątku trwałego*
1® Poprawa gotowości technicznej taboru samochodowego.
Celjs Zmniejszenie godzin postojowych taboru samochodo
wego.
Sposób|
1,1. Wykonanie prac przygotowawczych związanych ze zorganizowaniem dodatkowego stanowiska do remontu samochodów.
Stworzenie warunków do zmniejszenia godzin postojowych taboru w
latach 1977-80. do 31.XII
TI,TM,
HM DT,DH
2® Poprawa wykorzystania ładowności taboru sarnochod owego .
Cel? Poprawa wskaźnika ładowności taboru*, . Sposóbj
2.1, Organizowanie przewozów zbiorczych.
104 tyś.zł bieżąco HM DH
3. Poprawa gospodarki częściami zamiennymi.
Celj_ Zapobieganie tworzeniu się zbędnych i nadmiernych zapasów.
Sposób^
3.1. Bieżące korygowanie planu zapasów w korelacji ze stanami magazynowymi.
Zmniejszenie odsetek
bankowych o 54 tyś.zł bieżąco TM DT
4« Opracowanie założeń docelowego zagospo
darowania budynków produkcyjnych A i B w ramach modernizacji
zakładu.
Cel: Poprawa warunków pracy i organizacji produkcji.
Sposoby
4.1. Przeanalizowanie stanu istniejącego, 4.2, Ustalenie potrzeb.
4»3. Zlecenie CIO opracowania ZTE,
Zabezpieczenie moder
nizacji zakładu w
łatach 1977-78. do 3i.xn,
DT,TM,
TI DN
L a t a 1 9 7 7 - 1 9 8 0.
9
t ' Grupa problemowa
Treść
zadania Cel i sposób realizacji Efekty w latach Termin realizacji - lata
Wyko- ,
1977 1978 1979 1980 1977 1978 1979 1980 nawca nadzór
1 2 3 . . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Usprawnienie systemu zarządzania
1 • Doskonalenie systemu informa
cji ekonomicznej w ramach działa
nia nowych zasad ekonomiczno-fi
nansowych.
Cel: Uzyskanie bieżącej i komplekso-
~ wsj informacji ekonomiczno- finansowej,
Sgosdb:
1,1, Opracowanie i wdrożenie instruk
cji określającej zadania dla poszczególnych komórek organi
zacyjnych w zakresie zbierania i przekazywania informacji.
Bieżące wykorzystywania infor
macji ekonomicznej do zarzą
dzania i planowania zadań.
do
31 .XII. EO GK-E
1 *2. Przystosowanie dokumentacji gos
podarki materiałowej do systemu EPD.
do '
31.XII*
HM,EH*
k m
DH, GK~E 1.3© Przystosowanie dokumentacji gos«
podarki wyr.got, do systemu EPDS
do 31.XII.
HMSEH KM
d h, GK-E 1.4, Przystosowanie dokumentacji gos
podarki zatr.i fund*płac do sys
temu EPD,
d©
31.XII.
BZffEZ, PRP
DB, GK-E - 1®5, Opracowanie programu EPD przy
współpracy ZETO dla gospodarki
materiałowe j * 31.XII.
Kom. BadL.
Hozwojs HMSKM
GK-E DH,DT 1*6« Opracowanie programu EH) prsy
współpracy SETO dla gospodarki
wyrobami gotowymi. 31.XII.
Kom, Bad. * Rozwoje HHSHM?KM
DH, GK-E DT 1*7® Wprowadzenie ewidencji gospodarki
materiałowej w systemie EPBa 3 1 .x n . KM
D % GK-E 1,8® Wyodrębnienie w rachunku kosztów
rozliczeń dla wTrus© I” i
"Truse 11s» I te. KK GK-E
2. Wprowadzenie me
tody analizy wartością
Oel| Usprawnienie organizacji prasy i zarządzania,,
SgOSÓDjl
Wybór i wdrożenie optymalnych rozwiązań do praktyki.
2,1, Przeszkolenie kadry analityków
analizy wartości. I póły8 BZ DB
2,2, Wybór i opracowanie minimum
dwóch tematów* II półr.
Kom* Bad.
Rozwoj, DT
1 2 II. Sauka i postęp techniczny
10 11 12 JLL ± L
1. Wykorzystywanie w praktyce najnow
szych osiągnięć naukewo-teehnic z- nyche
Cel: Wzrost produkcji i wydajności pracy*
Sposób£
1*1. Wdrażanie do praktyki najnowszych rozwiązali naukowo-technicznych, proponowanych przez kom.d/s roz=*
woju i postępu technicznego.
c*konf.
250 t.zł
250 t.zł
250 t.zł
250 t.zł c.zb.
1.400 t.zł
1*400 t*sł
1*400 te Zł
1.400 t.zł
Kom.d/s Ho z w» i bieżąco bieżąco bieżąco bieżąco Post.
Techn.
c»zbs 420 t.zł
420 t.zł
420 t.zł
420 t.zł
DI
III. Wykorzystanie 1. Zmniejazenie re- zasobów
pracy*
jestrowanego czasu nieprze
pracowanego s tytułu zachor©^
walności.
nego w stosunku do wykonania 1976 o 0*6 $> rocznie®
Sposób:
1.1® Przeprowadzenie 'badań mikroklimatu w salach produkcyjnych i usuwanie ewentualnych nieprawidłowości? ss zapobiegnie zachorowalności gór
nych dróg oddechowych.
1»2e Przeprowadzenie badań stopnia za
pylenia przy konfekcjonowaniu tka
nin frotte, welur, malipol* flane- la drapana oraz przy maszynie sgrzeblarce, pikowalni* sortowni ścinek i podejmowanie w siarę potrzeb ewentualnych przedsięwzięć zapobiegawczych©
1*3s Przeprowadzenie badań w zakresie wyposażenia w nowoczesne urządze
nia klimatyzacyjne*
1.4. Rozszerzenie zakresu działania przemysłowej służby zdrowia poprzez oddanie do użytku przychodni stakła™
dewej w "Truso II*% co zapewni w nowym zakładzie odpowiednią opiekę lekarską*
1 *5© Stosowanie bodźców moralnego saia™
teresowania w stosunku do pracowni**
ków © najmniejszej absencji chor©**
bowej w formie pochwał ustnych i pisemnych, dyplomów uznanias listów gratulacyjnych i publikacji wizual
nych,
Meżąco bieżąc© bie£ąeo bieżąco BHP Df
bieżąc© bieżące bieżąco bieżąc© BHP DT
I gółr®
I kw„
TJS
BHP DT
Tl,' DT-f BS DB
bieżąc© bieżąco bieżąco bieżąco BZ DB
i
2 i
2» Poprawa -^korzy
stania czasu pracy na stanowisku ro«=
boezym®
3c Poprawa wykorzysta
nia czasu pracy prac*umysłowyoh i pośr®-produkcji»
1.6. Ścisła kontrola spóźnień oraz celo
wości wydawanych przepustek dla za
pewnienia poprawy dyscypliny pracy, a także ładu i porządku w zakładzie.
1.7® Rozwój żywienia przyzakładowego po
przez oddanie do użytku stołówki pracowniczej w "Traso XI**
1*8* Realizacja nakładów na poprawę wa
runków pracy i socjalno-bytowych zgodnie z zatwierdzonymi programami®
1*9* Zorganizowani® oddziału pracy chro
nionej dla kobiet w celu sabezpie- csenia realizacji czasowych niesdol®
ności do pracy*
Pelt Lepsze wykorzystani© czasu pracy na stanowisku roboczym o 2 $ w 1377 s i po 1 $ w latach 1978“80 /dotyczy zmniejszenia strat oznaczonych sym»
bólem txi/9 Sgosćbjs
2*1« Stałe eliminowanie czynników sprzy
jających stratom czasu pracy na sta
nowisku roboczym*
282s Zaostrzenie dyscypliny pracy poprzez stałą kontrolę na tym odcinku*
2*3c, Dokonywanie przeszyć wzorów z nowymi elementami technologicznymi i? celu eliminowania strat czasu pracy przy wprowadzaniu nowych wzorów do pr©~
dukejl masowej*
2e4s Wypróbowywanie przes ©ział Głównego Mechanika wszystkich wykonywanych przyrządów przed ich zdaniem do ma®
gagynu technicznego*
Oels Zmniejszenie pracy w godzinach nad- liczbowych oraz zmniejszenie zatrud=>
nienlae Sposób|
3*1. Zmechanizowanie prac obrachunkowych poprzez wprowadzenie średniej me
chanizacji®
11
5 b ? 6 9 10 11 12 13 14
bieżąco bieżąco bieżąco bieżąc© BZ DB
DTf
I pdłr„ M,BS DB
DTf bieżąco bieżąco bieżąco hieżąee BSP^BS DB
ds
31*XIIS DPjDf Dl
e«.k©nf9
87 44 44 44
tsZł t«zł te Zł t«sł ss SJ 1 etat 1/2 1/2 1/2
etatu etatu etatu
bieżąc© bieżąco bieżąc© bieżąc© PRP^PP DP Szef bieżąco bieżąco bieżąco bieżąc© ffi.strz« Prod®
bieżąco bieżąc© bieżąco bleżąo© PRP DP
bieżące bieżąc© ' bieżące bieżąc© SM DS
zmnieja godZe
nadl. 1978 GI~E DI
. . ... ... L .... ... .... . ... • . . i..._..., ' 7 -3 9 ~:b" V- 12 ' 13 ~ ~ 14 3.2. Zmechanizowanie prac brakarzy ma
teriałowych.
4 osoby
do
31.XII. B U D5
3.3. Zakordowanie prac za i wyładunko
wych robotników magazynu wyrobów gotowych.
2 osoby
do 31.XII •
PRP,BZ, HM
DP, DH
«» 3.4. Poprawa udziału robotników pośr,-
produkcyjnych w zatrudnieniu ogó
łem o 0,5 i> tj. zejście s 19»7 do 19»4 uwzględniając zmniejszenie założone w pkt.3.3®d© sagospoda- rowania w "Truso IIRa
4
osoby 1977 BZ DN
4, Podnoszenie kwali
fikacji pracowni
ków.
Pelt Podnoszenie Jswalifikaeji załogi.
SgosóM
4*1. Przeprowadzenie okresowych analiz rozmieszczenia i wykorzystania kadr z wyższym wykształceniem i średnim zawodowym®
Racjonalne wykorzystanie
kadry bieżąco bieżące bieżąco bieżąco .BZ DB
4,2. Wprowadzenie kursów o tytuł
"robotnika kwalifikowanego*.
Podniesienie wydajności pracy.
do
30.TI* BZ, PP DP
% 4.3. Wprowadzenie systemu szkolenia
przywarsztatowego dla pracowni
ków nie osiągających norm pracy.
Zmniejszenie ilości pracowni
ków niewykonujących norm pracy
do
30.TI, BZjPP DP
1
4.4. Zwiększenie liczby pracowników umiejących wykonywać co najmniej 5 operacji poprzez szkolenie na stanowiskach roboczych.
Wyeliminowanie strat wydajno
ści pracy bieżąco bieżąco bieżąco bieżąco
Do z ór^
PP ‘ DP
4.5, Prowadzenie ciągłego szkolenia załogi w zakresie obsługi nowych typów maszyn i urządzeń.
Zapobieganie spadkowi wydaj**
ności pracy bieżąco bieżąco bieżąco bieżące
B^PRP, P?,T1
DB, rs
IT® Organizacja produkcji i procesów produkcyjnych
1. Opracowanie i wdrożeni® nowych rozwiązań w za
kresie organiza
cji zespołów produkcyjnych.
Cel£ Wzrost wydajności pracy i popraw warunków pracy.
S^osóbs
1.1. Osiągnięcie wzrostu wydajności z tytułu nowego rozwiązania organi
zacji zespołu produkcyjnego szy
jącego płaszcze kąpielowe - opra
cowanego i wdrożonego w roku 1976 szt.
3*200 3.200 3.200 o.konfew tyś.zł
120 120 120
c.zbytu w tyś.zł 640 640 640
3,200
120
640 bieżąco bieżąco bieżąco bieżąc© PP DT
>