• Nie Znaleziono Wyników

Stanisław LEWANDOWSKI, Tadeusz KIEDROWSKI, Adam ADAMKOWSKI, Janusz STELLERWybrane doświadczenia modernizacji hydrozespołu nr 2 Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stanisław LEWANDOWSKI, Tadeusz KIEDROWSKI, Adam ADAMKOWSKI, Janusz STELLERWybrane doświadczenia modernizacji hydrozespołu nr 2 Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Elektrownia Szczytowo – Pompowa ¯arnowiec (rys.1) jest od blisko dwudziestu lat najwiêksz¹ elektrowni¹ wodn¹ w Polsce. Elektrownia wyposa¿ona jest w 4 hydrozespo³y odwracalne o mocy znamionowej (w ruchu turbinowym) po 179 MW, pracuj¹ce przy spadzie niwelacyjnym zmie-niaj¹cym siê w zakresie od 108 do 125 m. Dostawc¹ maszyn hydraulicznych by³a firma czeska ÇKD Blansko, natomiast dostawc¹ generatorów odwracalnych - radziec-ka firma Elektrotia¿masz z Charkowa. Przy podejmowaniu decyzji o budowie Elektrowni Szczytowo – Pompowej ¯arnowiec przed ponad dwudziestu laty brano pod uwagê du¿e zapotrzebowanie systemu elektroenergetycznego na moc regulacyjn¹ i interwencyjn¹, a tak¿e przewidywan¹ wspó³pra-cê z elektrowni¹ j¹drow¹, której lokalizacjê przewidywano po przeciwleg³ej stronie Jeziora ¯arnowieckiego.

Ze wzglêdu na niedostateczn¹ iloœæ mocy regulacyjnej w systemie elektroenergetycznym oraz przewidywany dal-szy rozwój energetyki cieplnej konwencjonalnej i j¹drowej, w owym czasie planowano tak¿e budowê kolejnych obiek-tów tego typu (M³oty, Ro¿nów II, Niewistka, Kadyny, Sobel) [3]. Od planów tych odst¹piono ostatecznie na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Strukturalne przekszta³-cenia w energetyce realizowane w fazie transformacji systemowej doprowadzi³y do wyraŸnego wyodrêbnienia sfery wytwarzania, przesy³u i rozdzia³u (dystrybucji) ener-gii elektrycznej.

Stanis³aw Lewandowski, Tadeusz Kiedrowski

Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA

Adam Adamkowski, Janusz Steller

Instytut Maszyn Przep³ywowych PAN

Wybrane doœwiadczenia modernizacji hydrozespo³u nr 2

Elektrowni Szczytowo–Pompowej ¯arnowiec

Usamodzielnienie gospodarcze elektrowni przy jedno-czesnym du¿ym spadku zapotrzebowania na energiê elek-tryczn¹ wymusi³o poszukiwanie nowych mo¿liwoœci utrzy-mania siê na tworz¹cym siê, ci¹gle jeszcze mocno ograni-czonym rynku energii. Jednym z segmentów rynku, który wydawa³ siê stosunkowo ³atwy do opanowania by³ rynek regulacyjnych us³ug systemowych, a w szczególnoœci re-gulacja mocy czynnej (rezerwa godzinowa i minutowa). Pomimo ma³ej szybkoœci regulacji i stosunkowo niewielkiej szerokoœci pasma regulowanej mocy w stosunku do mocy zainstalowanej przy kilkudziesiêciu jednostkach wytwór-czych bior¹cych udzia³ w regulacji uzyskano efekt skali. Wypadkowe parametry regulacji praktycznie zapewnia³y bezpieczn¹ pracê systemu elektroenergetycznego. W pro-wadzonej regulacji mocy czynnej w tych warunkach istot-ne znaczenie mog³y mieæ jedynie du¿e bloki elektrowni szczytowo – pompowych, posiadaj¹ce szerokie pasmo regulacji i bardzo dobre parametry techniczne regulacji. Praca elektrowni szczytowo – pompowych przesunê³a siê jeszcze bardziej w obszar pracy programowej z intensyw-nym wykorzystaniem przez KSE istotnej cechy tych elek-trowni, jak¹ jest zdolnoœæ do odbioru du¿ej iloœci energii w dolinach zapotrzebowania. Brak technicznych mo¿liwo-œci regulacji mocy w strefach poza prac¹ generacyjn¹, to dodatkowy, bardzo istotny czynnik obni¿aj¹cy atrakcyjnoœæ jednostek wytwórczych elektrowni szczytowo – pompo-wych dla KSE. Przy takich uwarunkowaniach zewnêtrznych

(2)

konieczna by³a zmiana parametrów technicznych elektrowni id¹ca w kierunku poprawy parametrów regulacyjnych, w tym przede wszystkim poszerzenia pasma regulacji mocy z jedno-czesnym podniesieniem efektywnoœci ekonomicznej œwiad-czenia regulacyjnych us³ug systemowych. Szczegó³owa ana-liza pracy systemu elektroenergetycznego, widzianej przez pryzmat wykorzystania potencja³u produkcyjnego Elektrowni Szczytowo – Pompowej ¯arnowiec, wskazywa³a jednocze-œnie na doœæ wyraŸnie zachodz¹ce zmiany, a w szczególnoœci na wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na pracê regulacyjn¹ tej elek-trowni. Zmierzaj¹c do sprostania tym zadaniom, a tym samym – do poprawy wyników ekonomicznych, w Elektrowni ¯arno-wiec przedsiêwziêto szereg kroków prowadz¹cych do podnie-sienia walorów eksploatacyjnych elektrowni.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wprowadzenie nowych systemów nadzoru i sterowania urz¹dzeniami g³ównymi i pomocniczymi elektrowni. Wdro¿ono równie¿ nowatorskie rozwi¹zania techniczne, które umo¿liwi³y rozszerzenie zakresu regulacji mocy poprzez dopuszczenie pracy hydrozespo³u w strefie obci¹¿eñ niskich, oddzielonej od strefy obci¹¿eñ wysokich pasmem wzbronionym z uwagi na nadmierny po-ziom drgañ [4, 5] (rys. 2). Wykorzystuj¹c powy¿sze wdro¿o-no grupow¹ regulacjê mocy czynnej istotnie rozszerzaj¹c zakres regulacji hydrozespo³ów z pierwotnych 30 MW/blok do 85 MW/blok, a przy jednoczesnej pracy minimum dwóch bloków do 120 MW/blok. Niestety przy pracy jednego bloku pasmo regulacji nie by³o ci¹g³e, co istotnie wp³ywa³o na obni¿enie walorów technicznych elektrowni.

Rys. 2. Zakresy pracy hydrozespo³ów w EW ¯arnowiec przed modernizacj¹

Dalsza poprawa w³asnoœci ruchowych hydrozespo³ów, a zw³aszcza uzyskanie ci¹g³ego pasma regulacji mocy, poprawa sprawnoœci cyklu i generalna poprawa stanu dynamicznego przy obci¹¿eniach czêœciowych, wymaga³a ju¿ zmian konstrukcyjnych w uk³adzie przep³ywowym.

Prace studialne

Decyzjê w tej sprawie poprzedzono szeroko zakrojony-mi pracazakrojony-mi studialnyzakrojony-mi obejmuj¹cyzakrojony-mi zakrojony-miêdzy innyzakrojony-mi bada-nia w³asnoœci energetycznych i stanu dynamicznego hy-drozespo³ów. Badania przeprowadzone w grudniu 1998 r. [6] wykaza³y, ¿e sprawnoœci maksymalne hydrozespo³ów w ruchu turbinowym i pompowym wynosz¹ oko³o 86%, zaœ sprawnoœci maszyn hydraulicznych mieszcz¹ siê w przedziale 89 – 90%1). Maksimum to jest osi¹gane przy spadzie

niwe-lacyjnym w przedziale 117 – 123 m w strefie obci¹¿eñ wysokich. Wynika st¹d, ¿e jeœli ruch turbinowy prowadzony jest w pobli¿u optymalnego punktu pracy, to sprawnoœæ cyklu pompowanie/praca turbinowa wynosi oko³o 74%.

Podczas ruchu turbinowego w strefie niskich obci¹¿eñ sprawnoœæ hydrozespo³ów nie wykracza poza przedzia³ 73 – 78%, przy czym wartoœæ ni¿sza odnosi siê do ni¿szych spadów. Prowadzi to oczywiœcie do odpowiednio ni¿szej sprawnoœci cyklu pompowanie/praca turbinowa. Jednoczeœnie, podczas pracy turbinowej w strefie niskich obci¹¿eñ wystêpuj¹ zjawiska dynamiczne przejawiaj¹ce siê stosunkowo wysok¹ podwójn¹ amplitud¹ przemieszczeñ wa³u dochodz¹c¹ do oko³o 600 µm (podwójna amplituda) i innymi efektami wibroakustycznymi.

Zmierzaj¹c do z³agodzenia niekorzystnych zjawisk dy-namicznych i umo¿liwienia pracy turbinowej z ci¹g³ym pasmem regulacji mocy rozwa¿ano miêdzy innymi zdecy-dowane zwiêkszenie intensywnoœci napowietrzania komo-ry wirnika oraz wprowadzenie p³etw wyrównuj¹cych strugê w obszarze rozwijania siê warkocza kawitacyjnego w sto¿ku rury ss¹cej. Oba rozwi¹zania s¹ znane od lat [7], lecz ich skutecznoœæ bywa trudna do przewidzenia, a ponad-to prowadz¹ one niekiedy do niepo¿¹danego pogorszenia sprawnoœci maszyny hydraulicznej. Po licznych analizach i konsultacjach stwierdzono, ¿e bardziej korzystna ekono-micznie i bezpieczna technicznie jest decyzja o wymianie wirnika pompoturbiny – w takim przypadku od dostawcy mo¿na oczekiwaæ nie tylko udostêpnienia poszerzonego pasma regulacji mocy, ale równie¿ zdecydowanej poprawy sprawnoœci hydrozespo³u w ca³ym zakresie z jednocze-snym przesuniêciem po³o¿enia optymalnego punktu pracy w kierunku mniejszych mocy. Z analiz uwzglêdniaj¹cych sposób pracy elektrowni [8] wynika³o te¿, ¿e najwiêkszy efekt ekonomiczny uzyska siê ograniczaj¹c modernizacjê do jednego hydrozespo³u, który by³by póŸniej najczêœciej uruchamiany do pracy turbinowej. Nale¿y jednak podkre-œliæ, ¿e efekt ten bêdzie ulega³ zmniejszeniu wraz ze spadkiem dyspozycyjnoœci zmodernizowanego hydrozespo³u, co jest wysoce prawdopodobne przy tak intensywnym jego wykorzystywaniu.

W wyniku og³oszonego przetargu, w³aœciciel Elektrowni ¯arnowiec, spó³ka Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA, zdecydowa³ siê na wybór oferty firmy Sulzer Hydro (daw-niej: Escher Wyss, a obecnie: VA Tech Hydro). Du¿ym

1) W wyniku precyzyjnych badañ w marcu 2000 roku stwierdzono, ¿e maksymalna sprawnoœæ pompoturbiny nr 3 w ruchu turbinowym wy-nosi oko³o 88%, zaœ w ruchu pompowym: 90,6%.

obci¹¿enia niskie obci¹¿enia wysokie 126 124 122 120 118 116 114 112 110 40 60 80 100 120 140 160 180 200 moc czynna, MW poziom w ody górnej, m npm.

(3)

atutem tej oferty by³ fakt, ¿e w chwili przystêpowania do przetargu firma Sulzer Hydro dysponowa³a ju¿ wynikami badañ modelowych dla modernizowanej równolegle elektrowni Dalešice w Czechach. Elektrownia ta jest wyposa¿ona w takie same maszyny hydrauliczne, jak Elek-trownia ¯arnowiec.

Zakres modernizacji

Do modernizacji przeznaczono hydrozespó³ nr 2. Kon-trakt na modernizacjê maszyny hydraulicznej podpisano w sierpniu 1999 roku. W grudniu tego samego roku zakoñ-czono prace studialne badaniami modelowymi przeprowa-dzonymi w laboratorium VA Tech Hydro w Zurichu [9] i rozpoczêto proces wytwórczy wirnika. Do demonta¿u wybranego hydrozespo³u przyst¹piono w czerwcu 2000 roku, a we wrzeœniu tego samego roku rozpoczêto mon-ta¿ hydrozespo³u zmodernizowanego.

Oprócz wymiany wirnika pompoturbiny, zakres mo-dernizacji obejmowa³ zmianê geometrii ³opat kierownicy, wymianê uk³adu ³o¿yskowania tych ³opat i przezwojenie stojana generatora. Najbardziej widoczne zmiany w geo-metrii wirnika pompoturbiny polega³y na zwiêkszeniu licz-by ³opat z 7 do 9, wyd³u¿eniu ³opat w kierunku rury ss¹cej oraz zastosowaniu ukoœnej krawêdzi od strony t³ocznej (rys.3). Zmiany w geometrii ³opat kierownicy polega³y na zdecydowanym zmniejszeniu ich gruboœci, co pozwoli³o na unikniêcie oderwania strugi w ruchu pompowym. Oderwa-nie takie stwierdzono w wyniku analizy przep³ywu meto-dami CFD (Computational Fluid Dynamics) [10]. Zmiany w uk³adzie ³o¿yskowania ³opat kierownicy polega³y na zastosowaniu ³o¿ysk samosmarnych o konstrukcji umo¿li-wiaj¹cej pracê najbardziej obci¹¿onych ³o¿ysk (dolnego i œrodkowego) przy sta³ych luzach o wartoœci minimalnej. Nowatorska konstrukcja zastosowana po raz pierwszy przez firmê Sulzer Hydro ogranicza do minimum przemieszczenia promieniowe czopów ³opat kierowniczych w ³o¿yskach

z jednoczesnym praktycznym wyeliminowaniem mo¿liwo-œci przedostawania siê smaru sta³ego do obiegu wodnego. Materia³ zastosowany w ³o¿yskach samosmarnych zosta³ przebadany na stanowisku badawczym Wydzia³u Mecha-nicznego Politechniki Gdañskiej, które wykonano w ra-mach realizacji projektu celowego KBN przy znacz¹cym udziale Elektrowni Szczytowo-Pompowych SA. Badania potwierdzi³y wysok¹ przydatnoœæ materia³u na ³o¿yskowa-nie wskazanych wêz³ów konstrukcyjnych.

Wiosn¹ 2000 roku zainstalowano na ruroci¹gach dery-wacyjnych czteroœcie¿kowe przep³ywomierze ultradŸwiê-kowe firmy Rittmeyer, których zastosowanie przewidziano podczas badañ odbiorczych, zaœ bezpoœrednio przed de-monta¿em hydrozespo³u nr 2 przeprowadzono badania celem sprawdzenia ca³ego uk³adu pomiarowego [11]. Wnioski z tych badañ okaza³y siê nadzwyczaj cenne – m.in. w wyniku porównania rezultatów pomiaru natê¿enia prze-p³ywu metod¹ Gibsona i metod¹ ultradŸwiêkow¹ zalecono sprawdzenie charakterystyk przep³ywomierzy, a nastêpnie powtórzenie pomiarów kontrolnych przep³ywomierzy w trak-cie badañ odbiorczych.

Doœwiadczenia z prac rozruchowych

Do prac rozruchowych przyst¹piono w listopadzie 2000 roku [12]. Sprawdzono przebieg typowych pro-cesów uruchamiania/zatrzymywania hydrozespo³u do/ z ró¿nych rodzajów pracy. Ze wzglêdu na bezpieczeñ-stwo pracy elektrowni bardzo wa¿ne by³o sprawdze-nie przebiegu stanów przejœciowych (g³ówsprawdze-nie zrzutów obci¹¿enia i zaników mocy) powoduj¹cych najwiêksze zmiany ciœnienia w ruroci¹gu derywacyjnym i szybko-œci obrotowej wirnika hydrozespo³u. W trakcie prób rozruchowych zmodyfikowano sterowanie przebiegiem niektórych stanów przejœciowych maszyny (odstawie-nia awaryjnego z ruchu turbinowego i uruchamia(odstawie-nia do pracy pompowej).

Rys. 3. Porównanie geometrii wirnika ÇKO Blansko i VA Tech [10] D1=Ø 6000 I020

z=7

z=9

wirnik VA Tech

wirnik CKD Blansko

(4)

Po oko³o miesiêcznej eksploatacji maszyny dosz³o do awarii ³o¿yska noœnego. W zwi¹zku z tym dokonano za-biegów, których celem by³o zmniejszenie naporu osiowe-go dzia³aj¹ceosiowe-go na wirnik pompoturbiny. G³ówny zakres prac wykonanych w ramach remontu obejmowa³:

● naprawê zniszczonych segmentów ³o¿yska noœnego,

● przekonstruowanie op³ywki wirnika pompoturbiny polegaj¹ce g³ównie na zastosowaniu dodatkowych 36 otworów o œrednicy oko³o 70 mm (w górnej czêœci op³ywki) – rys. 4,

● zmniejszeniu szczeliny pomiêdzy piast¹ wirnika a górnym pierœcieniem kierownicy ³opatkowej (szcze-linê zmniejszono z wartoœci 4,6–5,1 mm do warto-œci 1,8–2,0 mm).

Poni¿ej omówiono najwa¿niejsze zagadnienia, z jakimi spotkano siê podczas prac zwi¹zanych z przygotowaniem zmodernizowanej maszyny do eksploatacji.

zaworze odcinaj¹cym dop³yw wody d turbiny [zawór - motylowy]):

– sposób dwustopniowy sprzed modernizacji, – sposób zmodyfikowany (liniowy).

Przebiegi zarejestrowane podczas prób zrzutu obci¹-¿enia z mocy oko³o 150 MW przeprowadzonych tymi sposobami zamykania kierownicy przedstawiono na rysunku 6. Dla zamykania zmodyfikowanego otrzymano ponad 25–procentowe obni¿enie maksymalnego wzro-stu ciœnienia w ruroci¹gu, oczywiœcie, kosztem niewiel-kiego, oko³o 2–procentowego wzrostu szybkoœci obro-towej wirnika hydrozespo³u.

Warto zwróciæ uwagê na ró¿nicê przebiegów zamy-kania kierownicy w warunkach braku przep³ywu wody (zamkniêty zawór motylowy) oraz w warunkach wystêpuj¹-cych podczas zrzutu obci¹¿enia – porównaj rysunki 5 i 6. Przyczynê tej ró¿nicy nale¿y wi¹zaæ z oddzia³ywaniem na ³opaty kierownicy si³ wywieranych przez przep³ywaj¹c¹ wodê.

Uzyskane wyniki badañ potwierdzi³y trafnoœæ przepro-wadzonych obliczeñ numerycznych przebiegów procesów przejœciowych.

Rys. 4. Op³ywka wirnika pompoturbiny nr 2 po modernizacji

Doœwiadczenia z prób awaryjnego zatrzymywania hydrozespo³u z pracy turbinowej

Obliczenia przeprowadzone przez dostawcê wirnika wykaza³y, ¿e dwustopniowy sposób zamykania kierow-nicy sprzed modernizacji bêdzie powodowa³ nadmierny przyrost ciœnienia w ruroci¹gu derywacyjnym podczas awaryjnych zrzutów obci¹¿enia z pracy turbinowej [13]. Fakt ten potwierdzi³y próby zrzutu z obci¹¿enia czêœcio-wego. Zaproponowano zamykanie jednostopniowe (li-niowe), o sta³ej prêdkoœci ruchu t³oków serwomotorów, równej mniejszej prêdkoœci z dwustopniowego przebie-gu zamykania kierownicy sprzed modernizacji. Realiza-cja techniczna takiego sposobu polega³a na wprowadze-niu niewielkiej zmiany w uk³adzie sterowania awaryj-nym zamykaniem kierownicy - zastosowaniu zwiêkszo-nego d³awienia przep³ywu oleju w pe³nym zakresie otwar-cia kierownicy. Na rysunku 5 przedstawiono dwa roz-wa¿ane przebiegi otwierania/zamykania kierownicy zare-jestrowane podczas postoju maszyny (przy zamkniêtym

Rys. 5. Przebiegi otwierania/zamykania kierownicy zarejestrowane podczas postoju maszyny

góra - sposób dwustopniowy sprzed modernizacji, dó³ - sposób zmodyfikowany (liniowy) [12] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 czas [s] otwarcie kierownicy, Y k [%] otwieranie/zamykanie kierownicy podczas postoju maszyny (sposób sprzed modernizacji)

53,8 s 45,8 s 50,2 s 7,0 s 47,2 s 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 czas [s] otwarcie kierownicy, Y k [%] 74,9 s 67,5 s 62,9 s 6,9 s 66,6 s otwieranie/zamykanie kierownicy podczas postoju maszyny (sposób zmodyfikowany – liniowy)

(5)

Spowolnienie zamykania kierownicy umo¿liwi³o obni-¿enie maksymalnego wzrostu ciœnienia w ruroci¹gu pod-czas awaryjnych zrzutów obci¹¿enia do poziomu nie przekraczaj¹cego wartoœci dopuszczalnej, przy jedno-czesnym zachowaniu wzrostu szybkoœci obrotowej wir-nika w dopuszczalnym zakresie. Pewne w¹tpliwoœci mo¿e budziæ jednak fakt, ¿e odby³o siê to poprzez zast¹pienie dotychczasowego dwustopniowego przebiegu zamyka-nia kierownicy sposobem liniowym, pomijaj¹c prefero-wane obecnie optymalne zamykanie dwustopniowe lub nawet trzystopniowe, wyznaczone wed³ug kryterium mi-nimalizacji wzrostu ciœnienia uderzenia hydraulicznego w ruroci¹gu derywacyjnym, przy zachowaniu dopusz-czalnego wzrostu szybkoœci obrotowej wirnika maszyny [14,15,16]. Dobór takiego sposobu móg³by siê odbyæ na podstawie obliczeñ optymalizacyjnych, a jego reali-zacja wymaga³aby bardziej skomplikowanych zmian w regulatorze maszyny. Poniewa¿ zmian takich nie prze-widziano w zakresie przeprowadzonej modernizacji, korzystny efekt uzyskano tylko poprzez wyd³u¿enie czasu liniowego zamykania kierownicy, ³atwo zrealizo-wane technicznie (wykorzystano koñcow¹ prêdkoœæ

ruchu t³oków serwomotorów kierownicy z dwustopnio-wego przebiegu zamykania sprzed modernizacji).

W celu zwiêkszenia efektu t³umienia fal ciœnienia wywo³anych uderzeniem hydraulicznym, w Elektrowni ¯arnowiec stosuje siê wspólne po³¹czenie ruroci¹gów zasilaj¹cych wszystkich maszyn. Do tego celu s³u¿y ruroci¹g o œrednicy 0,5 m, (ruroci¹g spinaj¹cy [spinka]). Wiêkszoœæ prób zrzutu obci¹¿enia przeprowadzono przy zamkniêtym po³¹czeniu ruroci¹gu badanej maszyny z ruroci¹gami maszyn s¹siaduj¹cych - przy zamkniêtej [spince]. Dla porównania, próbê zrzutu obci¹¿enia z mocy oko³o 190 MW przeprowadzono zarówno przy zamkniêtej jak i otwartej [spince] – rysunek 7. Korzyst-ny wp³yw [spinki] uwidacznia siê g³ównie w postaci znacznie szybszego t³umienia swobodnych oscylacji ci-œnienia w ruroci¹gu pozostaj¹cych po odciêciu przep³y-wu, mimo jej niewielkiego wp³ywu na obni¿anie maksy-malnego wzrostu ciœnienia. Bior¹c pod uwagê wytrzy-ma³oœæ zmêczeniow¹ materia³u ruroci¹gu derywacyjne-go wskutek jederywacyjne-go obci¹¿ania zmiennym ciœnieniem wska-zano na potrzebê prowadzenia eksploatacji przy otwar-tej [spince].

Rys. 7. Przebiegi pomierzone podczas zrzutu obci¹¿enia przy zamkniêtym i otwartym po³¹czeniu ruroci¹gów [12] Rys. 6. Przebiegi pomierzone podczas zrzutu obci¹¿enia

przy ró¿nych sposobach zamykania kierownicy [12]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200

ciœnienie w ruroci¹gu [kPa]

czas [s] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 80 60 40 20 0 otwarcie kierownicy, Y k [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 120 100 80 60 40 szybkoœæ obrotowa n/n 0 [%] n0=166,67 obr/min zamykanie kierownicy zmodyfikowane zamykanie kierownicy sprzed modernizacji Warunki pocz¹tkowe P0=150,0 MW Q0=138,4 m3/s Warunki pocz¹tkowe P0=150,0 MW Q0=138,4 m3/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 160 140 120 100 80 60 40 szybkoœæ obrotowa n/n 0 [%] n0=166,67 obr/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 100 80 60 40 20 0 otwarcie kierownicy, Y k [%] zmodyfikowane zamykanie kierownicy 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 ciœnienie w ruroci ¹gu [kPa] czas [s]

przy zamkniêtej spince

P0=192,0 MW

Q0=190,5 m3/s

przy otwartej spince

P0=192,5 MW

(6)

Doœwiadczenia z prób uruchamiania

hydrozespo³u do pracy pompowej

W trakcie prac rozruchowych napotkano trudnoœci z uruchamianiem hydrozespo³u do pracy pompowej. Pocz¹t-kowe próby uruchamiania wed³ug algorytmu sprzed moderni-zacji koñczy³y siê niepowodzeniem ze wzglêdu na brak mo¿-liwoœci odpowietrzania komory wirnika i sto¿ka rury ss¹cej. Niepowodzeniem koñczy³y siê równie¿ próby zastosowania otwarcia wstêpnego kierownicy. Wykorzystuj¹c doœwiadcze-nia z wielu prób dokonano zmian w procedurze sterowadoœwiadcze-nia uruchamianiem hydrozespo³u do pracy pompowej. Zmiany te polega³y g³ównie na opóŸnieniu czasu rozpoczynania otwiera-nia zaworu motylowego. W wypracowanym (na podstawie wielu prób z rêcznym wspomaganiem sterowania) nowym algorytmie, po synchronizacji najpierw otwiera siê zawór na ruroci¹gu odprowadzaj¹cym mieszaninê powietrzno – wodn¹ z komory wirnika, a nastêpnie, po przekroczeniu zadanej wartoœci ciœnienia miêdzy wirnikiem a kierownic¹ rozpoczyna siê otwieranie zaworu motylowego. Z kolei, ruch ³opat kie-rownicy i rozpoczêcie pompowania nastêpuje, gdy ciœnienie miêdzy wirnikiem a kierownic¹ uzyskuje zadan¹ wymagan¹ wartoœæ.

Trudno jest jednoznacznie wskazaæ na przyczynê braku odpowietrzania komory wirnika przy sterowaniu wed³ug algo-rytmu sprzed modernizacji. Wi¹¿e siê j¹ z rozwi¹zaniem kon-strukcyjnym op³ywki nowego wirnika, ró¿ni¹cym siê od do-tychczasowej konstrukcji op³ywki, m.in. rozmieszczeniem otwo-rów, i uto¿samia z faktem wystêpowania wiêkszych przecie-ków wody przez maszynê przy otwartym zaworze motylo-wym (zawór jest bardziej szczelny ni¿ uk³ad ³opatkowy kie-rownicy maszyny). Przypuszcza siê, ¿e masa wody przep³y-waj¹ca przez szczeliny uk³adu ³opatkowego kierownicy prze-dostawa³a siê do wnêtrza op³ywki i poddana dzia³aniu si³y odœrodkowej by³a odrzucana na wewnêtrzn¹ powierzchniê op³ywki, zas³aniaj¹c otwory umo¿liwiaj¹ce wydostawanie siê powietrza. (Po otwarciu zaworu na ruroci¹gu odpowietrzaj¹-cym obserwowano wyp³yw wody zamiast mieszaniny po-wietrzno – wodnej).

Po wprowadzeniu zmian w algorytmie sterowania, cech¹ charakterystyczn¹ pierwszych prób uruchamiania by³ brak w³aœciwego wzrostu ciœnienia miêdzy wirnikiem a kierownic¹ przed rozpoczêciem ruchu ³opat kierowni-czych, natomiast w pocz¹tkowej fazie otwierania kierow-nicy obserwowano chwilowe obni¿enie tego ciœnienia, a nastêpnie bardzo du¿y wzrost ciœnienia w ruroci¹gu – rys. 8. (Maksymalne wartoœæ ciœnienia w ruroci¹gu by³y bliskie wartoœci dopuszczalnej). Podobne przebiegi uzyskiwano po zastosowaniu wstêpnego, czêœciowego otwarcia kierownicy maszyny w trakcie trwania otwiera-nia zaworu motylowego. Rejestrowane objawy œwiadczy-³y o niew³aœciwym (niepe³nym) odprowadzaniu powietrza z komory wirnika2). Wskazywa³y na potrzebê zwiêkszenia

szybkoœci odpowietrzania przed rozpoczêciem otwierania kierownicy, a w konsekwencji – uzyskiwania odpowied-niego ciœnienia wytwarzanego przez wirnik (ciœnienia t³oczenia).

W celu poprawy przebiegu uruchamiania hydrozespo³u do pracy pompowej zwiêkszono pole przekroju kryzy w ruroci¹-gu odpowietrzaj¹cym komorê wirnika ze œrednicy 115 mm na 150 mm. Uzyskano pozytywny efekt w postaci prawid³o-wego narastania ciœnienia miêdzy wirnikiem i kierownic¹ oraz znacznego obni¿enia obserwowanych wczeœniej maksymal-nych wzrostów ciœnienia w ruroci¹gu, a tak¿e skrócenia czasu trwania uruchamiania do pracy pompowej (rys. 8).

Zmiany konstrukcyjne op³ywki wirnika, polegaj¹ce m.in. na zastosowaniu dodatkowych otworów (rys. 4), dokonane g³ównie w celu odci¹¿enia naporu osiowego maszyny, wp³y-nê³y równie¿ korzystnie na przebieg uruchamiania hydroze-spo³u do pracy pompowej. Na rysunku 8 (trzeci przebieg) mo¿na zauwa¿yæ bardzo szybki, jednostajny wzrost ciœnienia miêdzy wirnikiem a kierownic¹ do du¿ej wartoœci oraz niedu¿y wzrost ciœnienia w ruroci¹gu.

czas [s] 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ciœnienie P z , P m [kPa] 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Pz – ciœnienie w ruroci¹gu Pm – ciœnienie miêdzy kierownic¹ a wirnikiem Y ϕ [%] 100 80 60 40 20 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 ϕ – otwarcie zaworu Y – otwarcie kierownicy moc P/P 0 [%] 120 100 80 60 40 20 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 dla kryzy Ø=150 po modernizacji op³ywki (kryza Ø=150) dla kryzy Ø=115 n=166,67 obr/min Pz=186-187 MW

Rys. 8. Przebiegi zarejestrowane podczas uruchamiania maszyny do pracy pompowej [12]

2) Efektem zawartoœci powietrza w uk³adzie miêdzy³opatkowym wirnika jest zmniej-szenie wytwarzanej przez niego wysokoœci podnoszenia (ciœnienia na t³oczeniu). Przy pewnej zawartoœci powietrza mo¿e nie byæ zatem warunków, w których mo¿liwe jest pompowanie wody. Po otwarciu kierownicy dochodzi najpierw do chwilowego przep³ywu wody w kierunku turbinowym, a nastêpnie przejœcie z tych warunków do pompowania objawia siê gwa³townym wzrostem ciœnienia wywo³anym zjawiskiem uderzenia hydraulicznego w ruroci¹gu.

(7)

Doœwiadczenia z odci¹¿enia

wirnika pompoturbiny

Przekonstruowanie op³ywki wirnika pompoturbiny oraz zmniejszenie szczeliny pomiêdzy piast¹ wirnika a górnym pierœcieniem kierownicy ³opatkowej (zastosowanie dodatko-wego pierœcienia) w sposób istotny wp³ynê³o na zmniejszenie si³y osiowej dzia³aj¹cej na wirnik pompoturbiny. Na rysunku 9 przedstawiono wyniki pomiaru ciœnienia w komorach hydro-statycznego smarowania co drugiego segmentu ³o¿yska no-œnego hydrozespo³u. Pomiar wykonano w warunkach pracy turbinowej w okresie przed i po awarii [17]. Rejestrowane przed awari¹ ciœnienie by³o prawie dwukrotnie wy¿sze ni¿ po wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych.

Pozytywny wp³yw wprowadzonych zmian widoczny jest równie¿ na rysunku 10, przedstawiaj¹cym ciœnienie wzglêdne pomierzone w warunkach pracy turbinowej nad wirnikiem (pod pokryw¹) pompoturbiny i miêdzy wirnikiem a kierownic¹. Œrednie ciœnienie z przestrzeni odci¹¿enia wirnika (pod pokryw¹) pompoturbiny jest o oko³o 70% ni¿sze od ciœnienia w przestrzeni miêdzy wirnikiem a kierownic¹. Znamienna jest równie¿ oko³o 20–procentowa redukcja ciœnienia w przestrzeni nad wirnikiem miêdzy górnym labi-ryntem a krawêdzi¹ zewnêtrzn¹ wirnika w porównaniu z ciœnieniem miêdzy wirnikiem a kierownic¹.

przez wirnik, skierowanej do góry (Fd) i si³y wywo³anej ró¿nic¹ ciœnieñ miêdzy stronami wirnika (Fpg - Fpd). Oszaco-wania ca³kowitej si³y osiowej dokonano korzystaj¹c z po-ni¿szej zale¿noœci:

F0=Fg– Fd+Fpg–Fpd=

Σ

mg – ρQVs+

Σ

ppiApi – psAs iiiii

gdzie:

Σm – masa wszystkich elementów

wiruj¹-cych hydrozespo³u [kg]

g – przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Q – objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu

wody [m3/s]

ρ – gêstoœæ wody [kg/m3]

Vs=Q/As – œrednia prêdkoœæ wody w przekroju wylotowym sto¿ka rury ss¹cej [m/s]

As – pole przekroju wylotowego sto¿ka rury

ss¹cej [m2]

∆Ap i= πDi∆Di/2 – pole powierzchni elementarnego pier-œcienia wirnika pompoturbiny, na który dzia³a ciœnienie ppi [m2]

pp – ciœnienie pod pokrywa (nad wirnikiem)

pompoturbiny [kPa],

ps – ciœnienie w sto¿ku rury ss¹cej [kPa].

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne wp³ynê³y na re-dukcjê sk³adowej Fpg – sk³adowej si³y osiowej wywo³anej ciœnieniem statycznym dzia³aj¹cym na górn¹ powierzchniê wirnika.

W celu wykonania obliczeñ przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:

a) przyrost ciœnienia statycznego nad wirnikiem (pod pokryw¹) pompoturbiny wzd³u¿ promienia (bêd¹cy efektem dzia³ania si³y odœrodkowej mas wiruj¹cej cieczy) jest niezale¿ny od poziomu tego ciœnienia;

Rys. 9. Wyniki pomiaru ciœnienia nad segmentami ³o¿yska noœnego po modernizacji hydrozespo³u

– przed i po awarii ³o¿yska [17]

W celu lepszego zilustrowania efektu wprowadzonych zmian, poni¿ej przedstawiono sposób oszacowania si³y osiowej w warunkach przed i po awarii ³o¿yska noœnego. Si³a osiowa dzia³aj¹ca na wirnik maszyny hydraulicznej pracuj¹cej w uk³adzie pionowym jest sum¹ nastêpuj¹cych sk³adowych: si³y ciê¿koœci wszystkich elementów wiruj¹-cych (Fg), reakcji hydrodynamicznej wody przep³ywaj¹cej

Rys.10. Rozk³ad ciœnienia nad wirnikiem pompoturbiny Wyniki pomiaru po awarii [17]

ciœnienie nad wirnikiem [kPa]

odleg³oœæ od osi wirnika [m]

RUCH TURBINOWY

rozk³ad ciœnieñ na wirnikiem pompoturbiny

Hb=120,5 m y=74,031x2 - 71,062x+275 0 1200 1000 800 600 400 200 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 P=91 MW P=172 MW

(8)

b) przy braku górnego pierœcienia miêdzy kierownic¹ a wirnikiem (sytuacja przed awari¹ ³o¿yska noœne-go) wystêpowa³a równowaga si³ wywo³anych ci-œnieniem dzia³aj¹cym w przestrzeniach nad i pod wirnikiem miêdzy labiryntami wewnêtrznymi a kra-wêdziami zewnêtrznymi wirnika;

c) dla warunków przed i po remoncie, stosunek spad-ku ciœnienia statycznego pod pokryw¹ wirnika, na jego œrednicy zewnêtrznej, w porównaniu z ciœnie-niem w przestrzeni miêdzy kierownic¹ a wirnikiem jest odwrotnie proporcjonalny do kwadratu stosun-ku pól powierzchni szczeliny przed i po zainstalowa-niu pierœcienia miêdzy kierownic¹ i wirnikiem. Przyjête za³o¿enia oraz przeprowadzone pomiary da³y mo¿liwoœæ przybli¿onego obliczenia stopnia odci¹¿enia naporu osiowego i si³y osiowej dzia³aj¹cej na wirnik pompoturbiny przed i po awarii ³o¿yska noœnego. Obli-czenia przeprowadzono dla spadu elektrowni wynosz¹-cego 120 m s³. wody i mocy czynnej 172 MW [17]. Na podstawie wykonanych dla przyjêtych warunków obli-czeñ stwierdzono, ¿e po wprowadzeniu zmian konstruk-cyjnych (przekonstruowaniu op³ywki i zastosowaniu pier-œcienia górnego) zredukowano sk³adow¹ si³y osiowej Fpg o oko³o 50%, wskutek czego ca³kowita si³a osiowa dzia³aj¹ca na wirnik hydrozespo³u zosta³a zmniejszona o oko³o 33%.

Ocena w³asnoœci energetycznych

i dynamicznych hydrozespo³u

W marcu 2001 roku przeprowadzono badania od-biorcze [18], które wykaza³y dotrzymanie wszystkich gwarancji energetycznych i bezpieczny ruch maszyny w za³o¿onym zakresie pracy. W celu uzyskania w pe³ni wiarygodnych informacji o efektach moderni-zacji, bezpoœrednio po zakoñczeniu badañ odbiorczych hydrozespo³u nr 2, przeprowadzono wed³ug tych samych procedur badania hydrozespo³u nr 3 [19].

Wybrane wyniki badañ energetycznych zestawiono w tabeli 1 oraz na rysunku 11. Badania te potwierdzi³y wzrost sprawnoœci o 3 do 7% w ruchu turbinowym i oko³o 2,5% w ruchu pompowym. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e nast¹pi³o przesuniêcie optymalnego punkt pracy w kierunku ni¿szych mocy, co jest zgodne z wyma-ganiami stawianymi przez inwestora. Analiza pracy hydro-zespo³ów wykazuje bowiem, ¿e czas pracy z ni¿sz¹ moc¹ jest znacznie d³u¿szy od czasu pracy z moc¹ maksymaln¹.

O jakoœciowych zmianach w procesie przemian energe-tycznych w ruchu turbinowym œwiadczy pokazany na rysun-ku 12 spadek wartoœci miêdzyszczytowych pulsacji ciœnienia w rurze ss¹cej (z wyj¹tkiem obszaru pracy z pe³nym obci¹¿e-niem) oraz stwierdzony subiektywnie spadek intensywnoœci efektów akustycznych zwi¹zanych z kawitacj¹. Mimo ewi-dentnego zmniejszenia poziomu wymuszeñ hydraulicznych w obszarze obci¹¿eñ czêœciowych, nie uzyskano spadku war-toœci miêdzyszczytowych przemieszczeñ wa³u. By³o to przy-czyn¹ wstrzymania siê z decyzj¹ o dopuszczeniu ruchu w pe³nym zakresie obci¹¿eñ (od 60 MW do obci¹¿enia pe³ne-go). W trakcie licznych prób stwierdzono, ¿e stan ten zwi¹-zany jest z zastan¹ konstrukcj¹ ³o¿yska prowadz¹cego ma-szyny hydraulicznej, która uniemo¿liwia jednoznaczne ustale-nie po³o¿enia segmentów œlizgowych. Ostateczustale-nie, bior¹c pod uwagê, ¿e nad hydrozespo³ami w Elektrowni ¯arnowiec sprawowany jest ci¹g³y nadzór drganiowy, odst¹piono od wspomnianego wczeœniej ograniczenia zakresu mocy regula-cyjnej.

W lutym i marcu 2002 roku przeprowadzono dodatko-we badania energetyczne polegaj¹ce na pomiarze energii zu¿ywanej na nape³nienie zbiornika gónego warstw¹ wody miêdzy wybranymi poziomami oraz energii uzyskiwanej Tabela 1

Wybrane parametry energetyczne pompoturbin nr 2 i 3 w EW ¯arnowiec w optymalnych punktach pracy turbinowej

Rys. 11. Porównanie charakterystyk sprawnoœciowych pompoturbiny zmodernizowanej (Hz2)

i nie zmodernizowanej (Hz3) w EW ¯arnowiec [18, 19]

, d a p S m ] 1 1 [ 2 r n a n i b r u t o p m o P Pompoturbinanr3[12] , e l a w a n c o m W M sprawnoϾ,% , e l a w a n c o m W M sprawnoϾ,% 0 2 1 5 1 1 1 1 1 0 6 1 5 5 1 8 4 1 5 , 1 9 4 , 1 9 2 , 1 9 2 7 1 5 6 1 0 6 1 9 , 7 8 7 , 6 8 5 , 6 8

(9)

w wyniku „spracowania” tej warstwy w pracy turbinowej [20]. Wyznaczona t¹ metod¹ sprawnoœæ cyklu pompowa-nie / praca turbinowa dla hydrozespo³u zmodernizowanego wynosi oko³o 79,4% i jest o oko³o 5% wy¿sza ni¿ dla hydrozespo³u nie zmodernizowanego [21]. Warto zwróciæ uwagê, ¿e dla hydrozespo³u nr 3 przy niskich spadach efekty wyznaczone t¹ metod¹ okaza³y siê bardziej ko-rzystne ni¿ efekty obliczone na podstawie wyników badañ odbiorczych. Wskazano, ¿e najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ zaobserwowanych rozbie¿noœci by³a niepe³na weryfikacja przep³ywomierzy ultradŸwiêkowych [22].

Efekty techniczne i zwiêkszenie mo¿liwoœci

produkcyjnych elektrowni w wyniku

przeprowadzonej modernizacji

Efekty modernizacji mo¿na podzieliæ na trzy podstawo-we grupy szczególnie interesuj¹ce w³aœciciela i eksploata-tora elektrowni, s¹ to efekty techniczne, energetyczne i regulacyjne.

Efekty techniczne wp³ywaj¹ bezpoœrednio na zmniej-szenie uci¹¿liwoœci eksploatacji hydrozespo³u poprzez eli-minacjê awarii i uszkodzeñ oraz ograniczenie niezbêdnych do przeprowadzenia prac remontowych. Wp³ywaj¹ wprost na obni¿enie kosztów eksploatacji oraz na wiarygodnoœæ dyspozycyjn¹. Uzyskane efekty techniczne, które potwier-dzi³y zasadnoœæ przyjêtego zakresu modernizacji, wymie-niono poni¿ej.

■ Poprawa stanu dynamicznego hydrozespo³ów (potwier-dzona badaniami odbiorczymi) zw³aszcza podczas pracy w obszarze niskich obci¹¿eñ. Dla uzyskania pe³nego efektu konieczne jest przeprowadzenie modernizacji ³o¿yska prowadz¹cego turbiny. W tym wêŸle ³o¿ysko-wym nie uzyskano spadku przemieszczeñ promienio-wych wa³u. Podkreœliæ nale¿y wyraŸny spadek warto-œci miêdzyszczytowych pulsacji ciœnienia w rurze ss¹cej i zmniejszenie intensywnoœci efektów akustycznych

zwi¹zanych ze zjawiskami kawitacyjnymi. Niewiele ponad roczna eksploatacja turbiny nie pozwala na dokonanie pe³nej oceny intensywnoœci zjawisk kawi-tacyjnych, wyniki dotychczas przeprowadzonych re-wizji nie wykaza³y wystêpowania ubytków kawitacyj-nych na elementach wirnika. Dobry stan dynamiczny hydrozespo³u w dopuszczonym zakresie obci¹¿eñ moc¹ pozwoli³ na wyeliminowanie „strefy przejœæ”, której destrukcyjny wp³yw na stan techniczny hydrozespo³u jest niepodwa¿alny. Dotyczy to w szczególnoœci:

● ³o¿ysk hydrozespo³u,

● pierœcienia regulacyjnynego i innych elementów uk³adu regulacji (³o¿yska, przeguby),

● u³o¿yskowania ³opat aparatu kierowniczego, ● po³¹czeñ spawanych ruroci¹gów przyturbinowych Oddzia³ywanie tego efektu technicznego siêga rów-nie¿ poza zmodernizowany blok. Mo¿liwoœæ ci¹g³ej regulacji mocy w zakresie od 60 MW do mocy mak-symalnej wyraŸnie ogranicza iloœæ przejœæ przez „stre-fê przejœæ” na pozosta³ych hydrozespo³ach bior¹cych udzia³ w regulacji grupowej mocy czynnej.

■ Zregenerowano pierœcienie aparatu kierowniczego, których stan techniczny by³ skrajnie z³y. Du¿e znisz-czenia kawitacyjne pierœcienia górnego i dolnego apa-ratu kierowniczego w rejonie czopów ³opat wystêpo-wa³y w miejscach, w których naprawa metodami klasycznymi, bez demonta¿u ³opat aparatu kierowni-czego by³a niemo¿liwa.

■ Eliminacja uk³adu centralnego smarowania czopów i zastosowanie nowej konstrukcji ³o¿ysk samosmar-nych z ustalonym minimalnym luzem oraz zastoso-wanie sprawdzonej wysokiej jakoœci wyk³adziny sa-mosmarnej zapewnia d³ugotrwa³¹ bezawaryjn¹ pracê hydrozespo³u. Zastosowany system ³o¿yskowania jest pilnie obserwowany, zebrane doœwiadczenia eksplo-atacyjne powinny zaprocentowaæ w kolejnych moder-nizacjach.

■ Zdiagnozowano wiele elementów turbiny, do których w warunkach prowadzonych remontów podczas nor-malnej eksploatacji nie ma dostêpu. Uzyskano po-twierdzenie dobrego stanu technicznego i gwarancjê pracy na nastêpne kilkanaœcie lat.

■ Przeprowadzono szereg innych prac szczegó³owo wyspecyfikowanych w „Koncepcji Programowo Prze-strzennej”.

Efekt energetyczny jest zwi¹zany z popraw¹ sprawno-œci w ruchu turbinowym i pompowym w sumie sk³adaj¹c¹ siê na poprawê sprawnoœci cyklu hydrozespo³u. Efekt ten by³ w zasadzie jedynym efektem, jaki zosta³ uwzglêdniony w wielowariantowej analizie ekonomicznej zamieszczonej w „Studium efektywnoœci techniczno-ekonomicznej mo-dernizacji wirników turbin FR 25.6000 Elektrowni ¯arno-wiec” [Studium] oraz w rozszerzonym zakresie w „Kon-cepcji programowo-przestrzennej modernizacji wirników turbin FR 25.6000 Elektrowni ¯arnowiec” [KPP]. Jak siê okazuje za³o¿enia i prognozy przyjête w tych opracowa-niach by³y bardzo precyzyjne. Jest to bardzo wa¿ne,

Rys. 12. Wartoœæ miêdzyszczytowa pulsacji ciœnienia w rurze ss¹cej pompoturbiny zmodernizowanej (Hz2) i nie zmodernizowanej (Hz3) podczas pracy turbinowej

(10)

gdy¿ na podstawie tych za³o¿eñ i prognoz wyznaczono efekt energetyczny i w konsekwencji efektywnoœæ ekono-miczn¹ przedsiêwziêcia.

W tabeli 2 zestawiono podstawowe parametry produkcyj-ne Elektrowni ¯arnowiec, które potwierdzaj¹ za³o¿enia przy-jête przez autorów [Studium] i [KPP]. . . Jak wynika z danych zawartych w tabeli zgodnie z oczekiwaniami autorów [Studium] i [KPP] nast¹pi³a stabilizacja produkcji energii elek-trycznej z zarysowuj¹cym siê trendem rosn¹cym. Czas pracy hydrozespo³ów w generacji po doœæ du¿ym spadku w roku 2000 wydaje siê wracaæ do normalnego poziomu w grani-cach ok. 7 600 godz. Równie¿ zgodnie z oczekiwaniami roœnie œrednie obci¹¿enie hydrozespo³ów w zwi¹zku z rosn¹-cym zapotrzebowaniem na prace elektrowni tylko jednym lub dwoma blokami (zw³aszcza w sezonie letnim). Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e po oddaniu do eksploatacji zmodernizowa-nego hydrozespo³u (luty ’2001) zarysowuje siê spadek œred-niego obci¹¿enia. Zwi¹zane jest to z odpowiednim pro-gramowaniem pracy elektrowni, w którym intensywnie wykorzystuje siê hydrozespó³ zmodernizowany. W okre-sie od czerwca ’2001 do czerwca ’2002 udzia³ pracy generacyjnej Hz-2 w pracy generacyjnej elektrowni wyniós³ 33%, a w pracy pompowej 27%. W niektórych miesi¹-cach, jak np. w lipcu, sierpniu, wrzeœniu i styczniu, udzia³ Hz-2 w pracy generacyjnej elektrowni przekroczy³ 35%. Te liczby œwiadcz¹ najlepiej o optymalnym pro-wadzeniu ruchu elektrowni.

Wspó³czynnik sprawnoœci cyklu brutto elektrowni (wspó³czynnik energetyczny stanowi¹cy stosunek ener-gii wyprodukowanej do enerener-gii pobranej przez elek-trowniê) wzrós³ o ponad 1,5%, co przy poziomie poboru energii na pompowanie rzêdu 1 500 000 MWh daje wielkoœæ efektu energetycznego na poziomie 22 500 MWh.

Zestawienie podanych wy¿ej liczb okreœlaj¹cych prognozowany i uzyskany faktycznie efekt energe-tyczny (wyznaczony przy wykorzystaniu ró¿nych me-tod) wskazuje na wysok¹ precyzjê dokonanych za³o-¿eñ wskaŸników przyjmowanych do wyznaczania efek-tywnoœci tego przedsiêwziêcia. Wydaje siê, ¿e wyli-czony w [Studium] i [KPP] okres zwrotu nak³adów inwestycyjnych dla wdro¿onego wariantu moderniza-cji wynosz¹cy 3,5 roku nie jest zagro¿ony.

Efekt regulacyjny to przede wszystkim ca³kowite wyeliminowanie obszarów nieci¹g³oœci w pasmie re-gulacji grupowej mocy czynnej, które dla elektrowni w pe³nej dyspozycji wynosi 656 MW, co stanowi 91,6% mocy nominalnej. Poci¹ga to za sob¹ radykal-ne ograniczenie pracy pozosta³ych hydrozespo³ów elek-trowni w obszarze niskich obci¹¿eñ i zwi¹zane z tym zmniejszenie iloœci przejœæ przez strefê niedozwolo-nych obci¹¿eñ. Wysoka precyzja regulacji mocy przy mo¿liwej du¿ej prêdkoœci zmian mocy (ok. 3 MW/s) czyni tê elektrowniê wysoce regulacyjn¹ w systemie elektroenergetycznym.

Dopuszczalnoœæ techniczna pracy przy minimalnych obci¹¿eniach z zachowaniem dobrych parametrów re-gulacji otworzy³a mo¿liwoœci œwiadczenia us³ugi udzia³u w odbudowie napiêcia w KSE i prowadzenia skutecz-nej regulacji czêstotliwoœci i napiêcia przy pracy wy-spowej.

Wnioski

Doœwiadczenia ESP SA, wynikaj¹ce z pó³torarocz-nej eksploatacji Elektrowni ¯arnowiec ze zmodernizo-wanym hydrozespo³em nr 2 dowodz¹, ¿e by³a to inwestycja udana i celowa. Uzyskano ci¹g³e pasmo regulacji mocy elektrowni w zakresie od 60 MW do pe³nego obci¹¿enia wszystkich hydrozespo³ów oraz wyraŸne podwy¿szenie sprawnoœci cyklu pompowa-nie/praca turbinowa. Jest to stan szczególnie korzystny z uwagi na fakt, ¿e ju¿ od d³u¿szego czasu praca turbinowa Elektrowni ¯arnowiec odbywa siê g³ównie przy u¿yciu jednego hydrozespo³u.

Dotrzymywanie kroku rosn¹cym wymaganiom po-przez podejmowane w porê przedsiêwziêcia moder-nizacyjne jest potrzeb¹ chwili. Znane s¹ przyk³ady elektrowni, które bez podjêcia takich kroków, mia³y lub maj¹ nik³e szanse zaistnienia na rynku us³ug systemowych. Sytuacja taka jest szczególnie dra-styczna w przypadku, gdy elektrownia jest klasyczn¹ elektrowni¹ pompow¹. Jednoczeœnie nale¿y pamiê-taæ, ¿e gruntowna modernizacja hydrozespo³ów Autorzy [Studium] i [KPP], przyjmuj¹c jako najbardziej

prawdopodobny wariant stabilizacji produkcji energii elek-trycznej przez Elektrowniê ¯arnowiec na poziomie 1998 r. z zarysowanym trendem wzrostowym, zmianê sprawnoœci zmodernizowanego hydrozespo³u ustalon¹ na poziomie aktualnych mo¿liwoœci technicznych firm œwiatowych oraz zak³adaj¹c zmianê sposobu wykorzystania hydrozespo³ów elektrowni zgodnie z projekcj¹ optymalizacji pracy, okreœlili roczn¹ oszczêdnoœæ w poborze energii elektrycznej na pompowanie w wysokoœci 20 974 MWh. Natomiast efekt dodatkowej produkcji ustalono na poziomie 24 952 MWh. Na podstawie pomierzonych wartoœci sprawnoœci hydro-zespo³u przed i po modernizacji œredni energetyczny zysk z tytu³u modernizacji hydrozespo³u nr 2 wyznaczono na po-ziomie 24 779 MWh [23].

Tabela 2 Podstawowe parametry produkcyjne Elektrowni ¯arnowiec

w latach 1994- 2001 k o R enPerrogdiiu,kMcjWah Cgzeanserparcajci,yhw hŒyrderdonzieespoob³cóiw¹¿,enMieW 4 9 9 1 5 9 9 1 6 9 9 1 7 9 9 1 8 9 9 1 9 9 9 1 0 0 0 2 1 0 0 2 2 5 7 7 1 1 1 4 2 4 0 2 1 1 0 1 1 2 4 0 1 4 8 2 1 9 9 5 9 0 0 7 0 1 0 1 4 7 8 0 1 9 3 9 4 7 0 1 5 3 4 0 0 1 1 2 7 3 8 4 7 5 8 3 4 5 7 2 4 6 7 2 9 6 7 4 0 6 7 4 6 0 7 3 0 4 7 5 , 3 3 1 7 , 0 3 1 2 , 8 3 1 7 , 9 2 1 1 , 9 3 1 0 , 3 4 1 2 , 2 5 1 6 , 8 4 1

(11)

jest przedsiêwziêciem bardzo kosztownym, w zwi¹z-ku z czym nieodzownym warunkiem jej powodzenia jest nadzwyczaj staranna analiza techniczno-ekono-miczna.

Nale¿y wnikliwie analizowaæ pracê elektrowni w systemie elektroenergetycznym oraz na tym tle pracê hydrozespo³u nr 2. Szczególnie cenne bêd¹ informacje o zmianach w czasie eksploatacji para-metrów technicznych hydrozespo³u, jak równie¿ o problemach eksploatacyjnych zwi¹zanych z zasto-sowanymi nowatorskimi rozwi¹zaniami techniczny-mi. W zwi¹zku z tym nabiera du¿ego znaczenia odpowiednia organizacja nadzoru technicznego nad prac¹ zmodernizowanego hydrozespo³u obejmuj¹ce-go monitorowanie parametrów pracy i diagnostykê newralgicznych wêz³ów konstrukcyjnych, ze szcze-gólnym zwróceniem uwagi na uk³ad przep³ywowy.

LITERATURA

[1] Adamkowski A., Kiedrowski T., Steller J.: On experience following from commissioning tests of a pump/turbine after runner replacement. HYDROTURBO’2001, Medzinárodná konferencia o vodnej energetike, Podbanské (S³owacja), 2001, Zbornik prednášok, s. 305–315

[2] Lewandowski, S., Kiedrowski, T., Adamkowski, A., Steller, J.: Doœwiadczenia z modernizacji hydrozspo³u nr 2 w EW ¯arnowiec, Materia³y VI Konferencji Naukowo -Technicznej „Elektrownia wodna w systemie elektroenerge-tycznym. Eko–energia”, Ciechocinek, 17–19 paŸdziernika 2002, s. 171–184

[3] Steller K.: Energetyka wodna w Polsce. Stan obecny i kierunki rozwoju. HYDROFORUM, „Problemy energetyki wodnej ze szczególnym uwzglêdnieniem hydraulicznych maszyn wirnikowych”, Sympozjum’91, Gdynia-Or³owo/ESP ¯arnowiec, listopad 1991; Wybór referatów, Wyd. IMP PAN, Gdañsk, maj 1994

[4] Lewandowski S., Kiedrowski T., Jaœkowiak K.: Udzia³ du¿ych elektrowni w regulacji mocy czynnej systemu elek-troenergetycznego. HYDROFORUM’94, „Maszyny wirniko-we i urz¹dzenia hydrauliczne w energetyce wodnej”, Materia³y konferencji naukowo-technicznej, Straszyn, wrze-sieñ 1994, Wyd. IMP PAN, Gdañsk, 1994, s. 19–36 [5.] Jaœkowiak K., Lewandowski S., Kiedrowski T.:

Rozszerze-nie zakresu mocy regulacyjnej Elektrowni Wodnej ¯arno-wiec, ibid., s.37–43

[6] Steller J.: Badania eksploatacyjne hydrozespo³ów w EW ¯arnowiec. Sprawozdanie koñcowe, Opr. IMP PAN nr 55/99

[7] Thicke R.H.: Practical solutions for draft tube instability. Water Power & Dam Construction, February 1981 [8] Lewandowski S., Cicholski W., Kie³basa W.: Wp³yw

wyni-ków analizy charakteru wykorzystania elektrowni szczyto-wo-pompowej w systemie elektroenergetycznym na plano-wany zakres modernizacji elektrowni. Seminarium „Odbu-dowa i modernizacja elektrowni wodnych – doœwiadczenia europejskie i krajowe”, TEW/ESP, WTC Gdynia, kwiecieñ 1999, s.48-88

[9] Seiler J., Furtner N.: Zarnowiec PT – HPS. Model test report on the new replacement reversible turbine runner. Sulzer Hydro Technical Report Z/672/99–105, Zurich, December 1999

[10] Sallaberger M., Staehle M., Thoma W., Kiedrowski T., Krasicki R., Lewandowski S.: Advanced design for the upgrading of the pumpturbines Solina and Zarnowiec. HYDROFORUM’2000, „Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych dzia³ach gospodarki”, Czorsz-tyn, 2000; Materia³y Konferencyjne, Wyd. IMP PAN, Gdañsk 2000, s. 89–103

[11] Steller J., Adamkowski A.: Badania w³asnoœci energetycz-nych oraz dynamiczenergetycz-nych hydrozespo³u nr 2 w Elektrowni Wodnej ¯arnowiec. Opr. IMP PAN nr 410/2000

[12] Adamkowski A., Steller J., Janicki W.: Próby rozruchowe hydrozespo³u nr 2 w EW ¯arnowiec. Sprawozdanie z ba-dañ w ruchu turbinowym i pompowym, Oprac. IMP PAN, nr arch.1027/2001, Gdañsk, styczeñ 2001

[13] Michler W: PT ZARNOWIEC. Hydraulic Transients Analy-sis, VA TECH, Technical Report, No Z/675/00–013, 10 Feb. 2000

[14] Chaudhry, M. H.: Applied Hydraulic Transients, Van No-strand Reinhold Co. New York, 1979

[15] Pejoviæ, S., Boldy A. P., Obradoviæ D.: Guidelines to Hy-draulic Transient Analysis,Gower Technical Press 1987 [16]Wylie E.B., Streeter L. V.: Fluid Transients in Systems,

Prentice–Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1993. [17]Adamkowski A., Steller J., Janicki W.: Badania

hydroze-spo³u nr 2 w EW ¯arnowiec po naprawie ³o¿yska noœnego, modernizacji op³ywki i zainstalowaniu 2–go pierœcienia la-biryntu górnego. Sprawozdanie z badañ, oprac. IMP PAN, nr arch.1113/2001, Gdañsk, luty 2001

[18] Steller J., Adamkowski A., Janicki W.: Sprawozdanie z badañ odbiorczych pompoturbiny nr 2 w EW ¯arnowiec po wymianie wirnika. Opr. IMP PAN nr 1271/2001 [19] Steller J., Adamkowski A., Janicki W.: Sprawozdanie

z badañ w³asnoœci energetycznych i stanu dynamicznego pompoturbiny nr 3 w EW ¯arnowiec. Opr. IMP PAN nr 1478/2001

[20] Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Wasilewski J.: Metoda wyznaczania wspó³czynnika sprawnoœci cyklu hy-drozespo³u ESP ¯arnowiec w warunkach eksploatacyjnych. Oprac. IMP PAN, nr arch. 2136/2002, Gdañsk, 2002 [21] Lewandowski M., Adamkowski A.: Analiza porównawcza

wspó³czynników sprawnoœci cyklu hydrozespo³ów nr 2 i 3 ESP ¯arnowiec. Opr. IMP PAN nr 2207/2001

[22] Lewandowski, S., Cicholski, W., Adamkowski, A., Lewandowski, M.: Eksploatacyjna metoda wyznaczania sprawnoœci cyklu hydrozespo³ów elektrowni szczytowo-pom-powych, Materia³y VI Konferencji Naukowo–Technicznej „Elektrownia wodna w systemie elektroenergetycznym. Eko-Energia, Ciechocinek, 17–19 paŸdziernika 2002, str. 155–170 [23] Puzyrewski R.: Ocena efektywnoœci modernizacji hydroze-spo³ów odwracalnych na przyk³adzie hydrozespo³u nr 2 w elektrowni ¯arnowiec, Materia³y VI Konferencji Nauko-wo-Technicznej „Elektrownia wodna w systemie elektro-energetycznym. Eko-Energia, Ciechocinek, 17–19 paŸdzier-nika 2002, s. 217-227

Cytaty

Powiązane dokumenty

Miara  zadania do samodzielnego

Czy funkcja f jest mierzalna wzgl¦dem σ-algebry generowanej przez

Na ko«cu rozwi¡zania ka»dego zadania nale»y poda¢ peªn¡ odpowied¹(-dzi)..

Dodatkowo, na karcie zada« wpisz wyniki (oprócz zadania 1.) Czas rozwi¡zywania - 90

Na ko«cu rozwi¡zania ka»dego zadania nale»y poda¢ peªn¡ odpowied¹(-dzi). Dodatkowo, na karcie zada«

Na ko«cu rozwi¡zania ka»dego zadania nale»y poda¢ peªn¡ odpowied¹(-dzi).. Dodatkowo, na karcie zada«

Zad. 1.6 Dziesi¦ciu podró»nych, w tym czterech m¦»czyzn, wsiada losowo do o±miu wa- gonów. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e m¦»czy¹ni wsi¡d¡ do ró»nych wagonów o

Zad. 1.4 W sklepie znajduje si¦ 20 komputerów. W±ród nich jest 15 nowych oraz 5 odnowionych, przy czym na pierwszy rzut oka s¡ one nierozró»nialne. Sze±¢ kompu- terów